【廣告】
諾富斯環(huán)保——污水處理磁泥剪切機(jī)
混凝劑投加量對系統(tǒng)運行的影響
保持其他參數(shù)不變,將PAM 投加質(zhì)量濃度恒定,調(diào)節(jié)PAC 的投加量(以Al2O3計),分別測試各種加藥量下的COD、總磷及濁度指標(biāo),并計算出各項污染物的去除率,將試驗結(jié)果繪于中。
從 中可以看出,系統(tǒng)對COD 的去除率保持在75 %以上,當(dāng)加藥量在25~30 mg/L 之間時,COD 的去除率在85 %左右,隨著PAC 投加質(zhì)量濃度的提高,COD 去除率沒有明顯提高。
當(dāng)PAC 投加量在30 mg/L 以內(nèi)時,系統(tǒng)對總磷的去除率隨著投加量的增加有顯著提高,去除率可以達(dá)到97 %,當(dāng)投藥量超過30 mg/L 后,總磷去除率仍可隨加藥量的增加而提高,但趨勢放緩,維持在98 %~99 %之間,高達(dá)99.3 %。
系統(tǒng)對濁度的去除率基本都可以維持在95 %以上,當(dāng)投藥量在25 mg/L 以內(nèi)時,隨著投藥量的增加,濁度的去除率有明顯提高,可以達(dá)到99 %,當(dāng)投藥量繼續(xù)增大,濁度去除率提高不明顯。
綜上,在PAM 投加質(zhì)量濃度恒定的條件下,當(dāng)PAC的投加質(zhì)量濃度(以Al2O3計)在25~30 mg/L 之間時,各項污染物指標(biāo)都有較好的降低,隨著PAC 投加質(zhì)量濃度的繼續(xù)增大,各項污染物去除率均沒有明顯提高,因此,更佳的PAC 投加質(zhì)量濃度為25~30 mg/L,此時,COD、總磷、濁度的去除率分別為85%、97%、99%左右。
解絮機(jī)在一較佳示例中可以進(jìn)一步配置為:所述套筒內(nèi)壁上開設(shè)有環(huán)形的凹槽,所述凹槽位于所述第yi骨架油封上方,所述凹槽與所述攪拌軸之間形成平衡氣壓的空氣腔,所述套筒的側(cè)壁上設(shè)置有可以對空氣腔進(jìn)行充氣的充氣嘴。
通過采用上述技術(shù)方案,空氣腔內(nèi)充滿的高壓氣體,使空氣腔內(nèi)的壓強(qiáng)始終大于工作部內(nèi)的壓強(qiáng),防止工作部內(nèi)的液體流入到空氣腔內(nèi),當(dāng)液體流入到空氣腔內(nèi)時,其內(nèi)部的空氣壓力能夠?qū)⒁后w重新壓回到工作部內(nèi),使空氣腔處形成一道屏障,防止液體沿攪拌軸流入到套筒內(nèi),從而避免液體沿攪拌軸流向驅(qū)動電機(jī)。
解絮機(jī)在一較佳示例中可以進(jìn)一步配置為:所述套筒的內(nèi)壁上設(shè)置有迷宮密封區(qū),所述迷宮密封區(qū)位于所述空氣腔和所述第yi安裝槽之間,所述迷宮密封區(qū)包括開設(shè)在所述套筒內(nèi)壁上的若干環(huán)槽。
通過采用上述技術(shù)方案,設(shè)置的迷宮密封區(qū),使空氣腔內(nèi)的高壓氣體能夠沿著迷宮密封區(qū)與攪拌軸之間的間隙流入到環(huán)槽內(nèi),使環(huán)槽發(fā)生膨脹變形,從而使液體不能通過迷宮密封區(qū),并且當(dāng)液體流入到環(huán)槽內(nèi)時,液體的流速減小,以及空氣腔內(nèi)源源不斷朝迷宮密封區(qū)內(nèi)充入的氣體,也防止了液體流入到空氣腔內(nèi),從而避免了工作部內(nèi)液體向隔離部泄露。