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液壓機采用改進型正弦泵控系統(tǒng)后展現(xiàn)出哪些優(yōu)點?
1)驅動時無沖擊,能防止在油路系統(tǒng)、閥及壓力機中的沖擊。
2)在每次行程中所需工作部件的數(shù)量少,減少了整個設備的敏感性。
3)不需要調節(jié)大量結構復雜的閥,以使它們協(xié)調工作。
4)利用率高。
5)減少了維修工作。
6)減少了對備件的需求。
7)液壓機動作更靈敏,不需要讓泵空轉又加載,因所有泵總在工作。
8)節(jié)省能耗及上述各項中的費用。
節(jié)省能耗的例子是:一臺50MN的鍛造液壓機從水泵一蓄勢器驅動改為改進型正弦泵控系統(tǒng)后,每噸鍛件的能耗從322kWh下降為100kWh;另一臺16MN的鍛造液壓機從原來的液壓泵驅動和閥控系統(tǒng)改為改進型正弦泵控系統(tǒng)后,產量提高了8%,而平均消耗安裝總功率從28%減少到20%。有朋友問為什么這樣子呢,其實很簡單,因為壓力表他也是機械設備,他和機械表的原理相去不遠,要是液體他經過壓力表內部的時候,他也會有一個壓強出現(xiàn)。
液壓機活塞桿有空心和實心兩種結構形式。空心時一般選用35鋼、45鋼的無縫鋼管;實心結構選用35鋼、45鋼。頂出缸活塞桿選用35鋼。
液壓機活塞桿外圓柱面粗糙度為Ra0.4~0.8μm;熱處理要求調質20~25HRC;外徑圓度、圓柱度不大于直徑公差的一半;外徑表面直線度在500mm上不大于0.03mm;在銷軸、耳軸及關節(jié)軸承等活塞桿與滑塊的連接型式下,活塞桿與滑塊間都可以擺動或轉動,這種連接型式也是較為常見的。活四柱液壓機塞桿與導向套之間的配合公差采用H8/f7,與活塞連接的配合公差采用H7/g6。
由液壓機頂出活塞的行程,確定活塞桿的長度L桿=705mm。
液壓機上滑塊和頂出活塞運動速度的決定,應考慮下列因素:
1、 工藝要求。在冷擠壓時,速度快慢對擠出制件影響不大。實踐表明,四柱液壓機擠壓速度增大時,由于擠壓過程的溫度效應可使擠壓力略有降低,但擠壓速度過大時又將使?jié)櫥瑮l件惡化,模具磨損加快,變形阻力增加。
2、 生產率的要求。一般四柱液壓機動作均為上滑塊快速下行,減速擠壓,短暫保壓,卸壓后快速回程,然后用下頂出或上打料機構頂出制件。設計時總是力求盡可能增大空程速度,以縮短輔助動作時間。
3、 設備的成本,空載速度和擠壓速度越大,整個四柱液壓機液壓系統(tǒng)必然趨于復雜,對電控系統(tǒng)要求也相應的大為提高,這樣將使成本增加。
如何判斷液壓系統(tǒng)的工作是否故障
1、摸振動,用手摸運動部件和管路的振動情況,若有高頻振動應檢查產生的原因。
2、摸爬行,當工作臺在輕載低速運動時,用手摸有無爬行現(xiàn)象
3、摸松緊程度,有手觸摸擋鐵、微動開關和緊固螺釘?shù)鹊乃删o程度
一般不同的人會有不同的感覺,一定會有差異性,但是經過反復的實踐,終究會解決問題的。這種方法主要針對的是有經驗的技術人員,他們比較有經驗。