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數(shù)控機床的脈沖編碼器故障分析:查詢228時H警內(nèi)容為:M19選擇無效,即M19定位程序在運行時沒有完成,當時認為是M19定位程序和有關(guān)的NCMD有錯,但是檢查程序和數(shù)姑正常,擇分析有可能是下面幾種蟓園引起工作臺定位錯謾。
(1)同步出形帶損壞,導致工作臺實際轉(zhuǎn)數(shù)與檢測到的數(shù)值不符。
(2)編碼器聯(lián)軸H損壞。
(3)測量電路不良導致定位錯誤。
從PLC圖上無法判斷故障原因,于是檢查測量電路模塊6Fxl,121-4BA無 報警顯示,正常。在工作臺定位的過程中,用示波器測編碼器的反饋信號,判定編碼器出現(xiàn)故障。拆下編碼器,拆下其外殼,發(fā)現(xiàn)其光電盤與底下的指示光柵距離 大近,旋轉(zhuǎn)時產(chǎn)生摩擦,光電盤里圈不透光部分被摩擦劃了一個透光圓環(huán),導致產(chǎn)生不良脈沖信號,經(jīng)更換編碼器問題解抉。現(xiàn)在考慮當初的報警沒有顯示測量電路 故障,是因為編碼器光電盤還沒有完全損壞,是一個隨機性故障,CNC無法顯示真正的報警內(nèi)容,因此數(shù)控設(shè)備的報警并不能完全徹底說明故障原因,需要更加深入地進行分析。
高速、結(jié)構(gòu)緊湊的臥式加工中心
包括汽車部件和IT產(chǎn)品在內(nèi)的工業(yè)產(chǎn)品應(yīng)輕量化、效率化的高要求,其材料已向非鐵化和精密化發(fā)展。大隈開發(fā)出了適合非鐵材料和模鍛加工的、方便、高生產(chǎn)性的臥式加工中心MB-i5000H。
MB- i5000H的托板尺寸為500×500,主軸錐度為No.40結(jié)構(gòu),實現(xiàn)了高速化、節(jié)省空間且提高了中、大量部件生產(chǎn)加工的生產(chǎn)性。在高速化方面進給軸 (Y軸、Z軸)的加速度提高了40%,ACT、APC時間縮短了20~30%。另外空間方面ATC刀庫、控制箱、切削傳送帶等是i佳配置,橫寬2.6m 長4.6m,結(jié)構(gòu)緊湊。同時追求使用的方便性,將旋轉(zhuǎn)可動式操作盤配置在左側(cè)提高了加工室的可視性,ATC刀庫朝向機床正面提高了刀具準備的操作性。適用 于大隈的智能 Thermo-Friendly Concept ,能夠以出眾的穩(wěn)定精度、節(jié)省時間地進行冷態(tài)起動。