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燃燒器毛病現(xiàn)象、原因及其處理辦法:
一、燃燒器焚燒棒不焚燒
原因:
1、焚燒棒空隙夾有碳渣,有油污。
2、焚燒棒碎裂.潮濕.漏電。
3、焚燒棒之間間隔不對,太長或短。
4、焚燒棒絕緣外皮有損壞,對地短路。
5、焚燒電纜和變壓器呈現(xiàn)毛?。弘娎|斷線,接插件破損形成打火時短路;變壓器斷線或呈現(xiàn)其它毛病。
處理辦法:1、清除。2、換新。3、調(diào)整間隔。4、換線。5、換線,換變壓器。
我為大家介紹幾種低氮燃燒器及其原理
關(guān)于低NOx燃燒四角切圓燃燒系統(tǒng)煤粉噴燃器與二次風(fēng)噴嘴是分開布臵的,燃料風(fēng)、輔助風(fēng)和燃盡風(fēng)是分批加入射流火焰,煤粉火焰是一種邊燃燒邊同二次風(fēng)混合的擴散火焰,因此形成了一種較長的火焰結(jié)構(gòu)。焚燒棒有火花但點不著火1、旋風(fēng)盤通風(fēng)空隙被積碳堵塞,通風(fēng)不良。這種燃料與空氣混合方式,本身就具備有分級燃燒的性質(zhì),對于降低NOx的生成起到有利的作用。特別是一次風(fēng)射流切圓較小、二次風(fēng)射流切圓較大,更加推遲了一、二次風(fēng)的初期混合,加強了空氣分級的效果,更是起到抑制NOx的生成作用。四角切圓燃燒的鍋爐NOx排放量為600~1000mg/m3,我廠450-500mg/m3,前后墻對沖燃燒的鍋爐NOx排放量為850~1200mg/m3,二期600mg/m3左右,三四期800-900mg/m3,這說明四角切圓燃燒本身有低NOx生成的基礎(chǔ)。
低氮燃燒機廠家在設(shè)計上考慮了原料的適應(yīng)性、程序的穩(wěn)定性、運行的安全性,從霧化效果、點火程序、自動控制上對燃燒機進行了優(yōu)化改進??刂品磻?yīng)速率的氧也被稀釋,從而降低了可用的氧將進入NOx產(chǎn)生反應(yīng)的可能性。采用自動點火程序,并設(shè)置有前掃風(fēng)系統(tǒng)和后掃風(fēng)系統(tǒng),方便快捷,安全可靠。采用兩段火燃燒方式,根據(jù)溫度、壓力設(shè)置可自動切換、自動啟停,使用過程更加節(jié)能;采用進口機械壓力霧化泵,油壓油量可調(diào)可控;采用紅寶石材質(zhì)的電磁閥門,使用壽命超長;采用PLC全自動控制裝置,降低了工人的勞動強度。