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臭氧發(fā)生器放電單元所采用的模塊化設(shè)計(jì)方法,使設(shè)備的安裝,檢修和維護(hù)工作更加容易。在保證進(jìn)氣氣源質(zhì)量的條件下,臭氧發(fā)生器放電單元連續(xù)運(yùn)行的免維護(hù)時(shí)間可以長達(dá)5年。
高頻高壓電源
與傳統(tǒng)的臭氧中頻 (<1kHz) 電源不同,高頻高壓臭氧系統(tǒng)采用3-6kHz的高頻電源技術(shù),結(jié)合微放電間隙設(shè)計(jì)可以有效提高臭氧生成的效率,減小發(fā)生器的體積和占地空間,從而減少土建設(shè)計(jì)及投資費(fèi)用。逆變電源系統(tǒng)采用成熟的高頻電源技術(shù),現(xiàn)場長期運(yùn)行證明可以保證系統(tǒng)長期運(yùn)行的穩(wěn)定性。高頻輸出經(jīng)升壓系統(tǒng)后產(chǎn)生正弦波高電壓,經(jīng)電纜與發(fā)生器相連,在高頻高壓的作用下,放電間隙產(chǎn)生冷態(tài)等離子體放電生成臭氧。
高頻變壓器畢竟是電子產(chǎn)品,沒有的,所以高頻變壓器偶爾會出現(xiàn)一些小問題,列如有客戶就反映說“變壓器內(nèi)部有響聲的不良現(xiàn)象”,針對此問題,我們整理了一篇有關(guān)于高頻變壓器異響問題解決方法 高頻變壓器異響問題解決方法一:
先判斷一下是不是高頻變壓器在老化處理過程中有20-30%的變壓器出現(xiàn)響聲的不良現(xiàn)象?出現(xiàn)異響應(yīng)該是高頻噪聲。 1、將現(xiàn)有變壓器再浸一次凡立水,提高線圈的匝間絕緣,降低線圈的匝間分布電容,減少漏感。 2、采用分槽的骨架,因?yàn)榫€圈做分槽處理之后其匝間分布電容將會大幅度下降。這樣變壓器的自諧振頻率將會大幅度提高,有利于抑制高頻噪聲的產(chǎn)生。
高頻變壓器異響問題解決方法二:
確定一下異響問題是不是一下4種可能: 1、變壓器內(nèi)部在老化的過程中因溫升老化,絕緣特性下降,出現(xiàn)尖峰放電,表現(xiàn)為噪音。 2、變壓器磁芯氣隙大,固定不牢固,工作時(shí)在電磁轉(zhuǎn)換過程中輕微蜂鳴震動,表現(xiàn)為噪音。 3、整塊線路板設(shè)計(jì)時(shí),元器件搭配不合理,造成芯片過壓或過流.過熱保護(hù),不斷重啟,表現(xiàn)為噪音。 4、變壓器輸出在示波器上顯示超頻,在工作時(shí)也會出現(xiàn)噪音。
因此,將錳鋅軟磁鐵氧體磁芯的工作溫度限制在100℃以下,也就是環(huán)境溫度為40℃時(shí),溫升只允許低于60℃,相當(dāng)于A等級絕緣材料溫度。與錳鋅軟磁鐵氧體磁芯相配套的電磁線和絕緣件,一般都采用E級和B級絕緣材料,采用H級絕緣的三重絕緣電磁線和聚酰胺薄膜,成本增加,是不是因?yàn)镠級絕緣的高頻電源變壓器優(yōu)化的設(shè)計(jì)方案,可以使體積減少1/2~1/3的緣故?本來體積就比較小的高頻100kHz10VA高頻電源變壓器,如次級繞組采用三重絕緣線,能把體積減小1/2~1/3。