冷凝液槽匯集了初冷器、電捕排液、小冷凝液槽及蒸氨液下槽液體,若提高初冷器的混合液噴灑量,冷凝液泵達(dá)不到使用要求,尤其在清洗初冷器Ⅰ段噴循環(huán)氨水時(shí)開雙泵仍要控制噴灑量。三臺(tái)初冷器Ⅰ段均使用西循環(huán)水。因在西循環(huán)水投用時(shí)對(duì)管道沖洗不徹底,造成1#初冷器Ⅰ段堵塞,基本無(wú)換熱效果。(因?yàn)?#初冷器在末端)。在處理1#初冷器Ⅰ段堵塞問題的同時(shí)有必要也對(duì)三臺(tái)初冷器的其余每段拆二至三個(gè)水箱蓋進(jìn)行檢查堵賽雜物情況及橫管結(jié)垢情況。

經(jīng)過聯(lián)系原廠家技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)觀察后發(fā)現(xiàn)存在以下問題:①溶液變質(zhì)情況嚴(yán)重,需對(duì)溶液進(jìn)行全部更換②抽真空油質(zhì)量差,需專用真空泵油③制冷循環(huán)水量偏?、苷羝麎毫^低(去年基本維持在0.25-0.35MPa之間,偶爾到0.45 MPa),不能滿足工藝要求(0.6MPa),造成制冷機(jī)效率較低。⑤減溫減壓裝置能力較小。因制冷機(jī)的使用設(shè)計(jì)為兩開一備,制冷循環(huán)水泵配套使用,但為了增加冷凍水量通常三臺(tái)全部使用,這就造成了制冷循環(huán)水量不匹配,循環(huán)水泵能力不足。制冷機(jī)設(shè)計(jì)每臺(tái)需冷環(huán)水635m3/h,在開一臺(tái)冷環(huán)水泵的情況下,流量在1100 m3/h左右(設(shè)計(jì)Q=500-1940 m3/h,H=42.5-21.8m),即使兩臺(tái)全開僅能達(dá)到1300 m3/h左右,不能滿足三臺(tái)制冷機(jī)全開使用的需求。

現(xiàn)初冷器清洗方式為:關(guān)閉煤氣出入口截門、循環(huán)水出入口截門(放空水)、打開頂部放散后初冷器內(nèi)通蒸汽、噴灑混合液(先Ⅱ段再Ⅲ段后Ⅰ段噴灑氨水)。雖然這種方法會(huì)將大部分橫管上的萘、焦油等清除,但考慮到混合液可能存在量不足,存在泄壓現(xiàn)象及橫管上的焦油垢不易清除,需改變初冷器清洗方式:①為防止混合液噴灑不均勻(混合液量不夠,導(dǎo)致噴灑管前半部分泄壓,造成初冷器后半部分清洗不徹底),在清洗初冷器時(shí)混合液噴灑管開兩根,清洗一段時(shí)間后再開另兩根,進(jìn)行交替清洗。②由于初冷器Ⅲ段水溫,日常使用過程中也不噴灑混合液,隨著使用時(shí)間的延長(zhǎng),橫管上易形成硬質(zhì)焦油等,在清洗過程中若僅僅噴灑混合液很難清除硬質(zhì)焦油。所以,對(duì)初冷器Ⅲ段的清洗需改變方式:在初冷器Ⅲ段上部(可借用噴灑管口)做滿流口引至初冷器液封,將混合液通入至滿流口位置,然后通入蒸汽加熱。

造成混合液質(zhì)量不穩(wěn)定的主要因素(不考慮配煤比及煉焦生產(chǎn)的影響)主要為焦油氨水分離槽液面波動(dòng)的影響:①兩個(gè)焦油氨水分離槽的并聯(lián)使用,因兩個(gè)槽的管路暢通情況存在差異,并聯(lián)使用任何一個(gè)相同管路暢通情況不同均會(huì)造成焦油氨水液面的不穩(wěn)定。②倒槽的影響,若重質(zhì)焦油兩個(gè)槽子一同抽取,因存在兩個(gè)管路阻力不同,會(huì)造成一個(gè)槽子抽取較多,一個(gè)抽取較少的現(xiàn)象。③進(jìn)渣箱各排液、冷凝液等的影響,主要受東初冷調(diào)和油地坑開泵的影響(無(wú)液位自動(dòng)控制)。另外,造成初冷器清洗效果不好和使用周期短的一個(gè)主要原因?yàn)榛旌弦簢姙⒐芏?。去年通過檢查二區(qū)及東初冷的混合液噴灑管發(fā)現(xiàn)噴灑管末端幾個(gè)孔被塑料片、石棉板等堵死。