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外取熱器是重油催化裂化過(guò)程重要一部分
過(guò)高的溫度對(duì)于產(chǎn)品生產(chǎn)也是一種弊端,需要進(jìn)行熱量取出,外取熱器就是這樣一個(gè)裝置。重油催化裂化生焦率亦達(dá)7~9%。催化劑再生燒焦放出的熱量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)兩器熱平衡的需要,因此,必須采取措施將過(guò)剩熱量取出。八十年代初開(kāi)發(fā)成功內(nèi)取熱器,解決了再生器熱量過(guò)剩問(wèn)題,有力地配合了RFCC技術(shù)的開(kāi)發(fā)和發(fā)展。盡管內(nèi)取熱器具有傳熱系數(shù)高,取熱量大的優(yōu)點(diǎn),然而也存在著調(diào)節(jié)熱量范圍小及取熱器后只能切斷,不能搶修等缺點(diǎn)。為了克服內(nèi)取熱器的不足,開(kāi)發(fā)了外取熱器,經(jīng)過(guò)工業(yè)試用取得了成功。催化裂化外取熱器生產(chǎn)廠家的外部有很多鰭片,它的作用跟著琦昌科技廠家了解一下:為強(qiáng)化傳熱,所有取熱管上,沿其圓周方向布置了相當(dāng)數(shù)量的縱向鰭片,鰭片長(zhǎng)度從5米到8米之間不等。
琦昌科技專(zhuān)注于催化非標(biāo)設(shè)備設(shè)計(jì)生產(chǎn),現(xiàn)在提供催化外取熱器、提升管反應(yīng)器、催化裂化外取熱器生產(chǎn)廠家、汽提段、翼閥等在內(nèi)的十多款產(chǎn)品。
很多場(chǎng)使用催化裂化外取熱器生產(chǎn)廠家出現(xiàn)一些問(wèn)題,但是苦于不知道原因,作為琦昌生產(chǎn)廠家從業(yè)多年,遇到很多案例,今天拿出來(lái)分享一下:
生產(chǎn)過(guò)程存在問(wèn)題 某煉油廠外取熱器效果差,導(dǎo)致再生器床溫經(jīng)常在710℃以上,成為生產(chǎn)中的瓶頸。通過(guò)三個(gè)月進(jìn)行調(diào)查外取熱器產(chǎn)汽量平均6700kg/h,提升管密度平均160kg/m3,
原因分析 管束結(jié)垢嚴(yán)重 使外取熱器管束內(nèi)結(jié)垢嚴(yán)重,直至堵塞管束,影響取熱效果,我們從往年檢修過(guò)程中,可看到管束內(nèi)的結(jié)垢厚度達(dá)1cm,甚至將管束堵塞。
外取熱器催化劑循環(huán)量小 外取熱器斜管密度在0-100kg/m3內(nèi),且波動(dòng)較大,提升管密度也只有160kg/m3左右,從中可說(shuō)明催化劑的循環(huán)量較低,并且呈脈沖狀流動(dòng)。
催化裂化裝置重新回到原來(lái)的重油加工模式,進(jìn)料開(kāi)始摻煉減壓渣油.為了實(shí)現(xiàn)大化摻煉減壓渣油的目標(biāo),裝置取熱負(fù)荷增加,外取熱系統(tǒng)的運(yùn)行情況決定了該裝置的實(shí)際運(yùn)行效益。影響外取熱器的關(guān)鍵部件是流化風(fēng)環(huán),其直接決定了外取熱器的取熱工況。建議對(duì)流化風(fēng)環(huán)的結(jié)構(gòu)進(jìn)行適當(dāng)改造,確保流化風(fēng)環(huán)質(zhì)量,降低檢修難度。當(dāng)爐水的磷酸根含量變低不大并逐步穩(wěn)定時(shí),表示藥品與鐵銹的化學(xué)反應(yīng)基本結(jié)束,即可結(jié)束煮爐工作。
我們琦昌是一家專(zhuān)業(yè)從事催化裂化設(shè)備廠家,主要有外取熱器、提升管反應(yīng)器等。