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江蘇煙氣余熱回收廠家推薦

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發(fā)布時間:2020-10-20 20:18  







余熱回收裝置在焦?fàn)t上的應(yīng)用


近年來,焦化企業(yè)不斷研究開發(fā)余熱余能的回收利用,其中,焦?fàn)t荒煤氣余熱回收利用就是一大亮點。馬鋼煤焦化公司5號焦?fàn)t第壹套荒煤氣余熱回收利用裝置,于2016年7月22日投入運(yùn)行。2、煙道阻力鍋爐整個煙道阻力主要由引風(fēng)機(jī)和煙囪自拔力來克服,其中引風(fēng)機(jī)是主要因素。該裝置從可行性研究到投產(chǎn)運(yùn)行,要制定完整、科學(xué)的方案,才能確保其質(zhì)量、功能達(dá)到相關(guān)技術(shù)要求。

1概述

1.1焦?fàn)t上升管余熱概述

焦化行業(yè)要堅持綠色發(fā)展,有效降低能耗、物耗和污染物排放量,進(jìn)一步發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì),重點是加強(qiáng)節(jié)能環(huán)保關(guān)鍵技術(shù)、工藝、裝備研發(fā)和推廣應(yīng)用,構(gòu)建高校、清潔、低碳、循環(huán)的綠色發(fā)展體系。焦?fàn)t荒煤氣余熱回收利用裝置的應(yīng)用就是一大亮點,是焦化企業(yè)節(jié)能減排新舉措之一。由于中國多年的工業(yè)發(fā)展,以煤炭作為主要燃料的工業(yè)鍋爐仍占據(jù)著主導(dǎo)地位。因為焦?fàn)t荒煤氣帶走的熱量占煉焦過程中熱量損失總量的36%。

1.2焦?fàn)t荒煤氣余熱回收技術(shù)的應(yīng)用實踐

20世紀(jì)90年代初,已有焦化企業(yè)采用上升管汽化冷卻裝置來冷卻荒煤氣溫度,它的應(yīng)用經(jīng)歷了發(fā)展、停滯、再研發(fā)、再停滯的過程。此后,國內(nèi)相關(guān)研究院所、焦化企業(yè)在總結(jié)水套上升管教訓(xùn)的基礎(chǔ)上,做了大量探索研究。因為根據(jù)道爾頓分壓定律,路點溫度的高低與煙道中水蒸氣的分壓量(即水蒸氣的含量)成正比,隨著過量空氣系數(shù)的增加,煙道中水蒸氣的相對體積減小,水蒸氣的容積份額會有所下降,其路點溫度也隨之降低。目前進(jìn)入工業(yè)化,運(yùn)行較為成功的案例如下:

福建三鋼焦化廠2×65孔4.3m搗固焦?fàn)t上升管換熱器技術(shù),于2014年11月投產(chǎn),產(chǎn)生飽和蒸汽(平均產(chǎn)汽量7.2t/h、壓力0.6MPa、溫度165℃;荒煤氣溫度由770-550℃降到560-450℃,降幅200℃左右;上升管外殼表面溫度由原來170-230℃降低到50-80℃)。2、安全可靠:超導(dǎo)熱管等溫性能好,導(dǎo)熱時產(chǎn)生自振不產(chǎn)生圬垢和通風(fēng)阻力,始終保持良好的傳熱效率,不影響鍋爐或窯爐的工作。

邯鋼焦化廠2×45孔6m頂裝焦?fàn)t上升管換熱器技術(shù),5號焦?fàn)t于2015年11月投產(chǎn),6號焦?fàn)t于2015年底投產(chǎn),產(chǎn)生飽和蒸汽(噸焦可回收0.6MPa蒸汽100kg左右,上升管表面溫度在65℃左右)。

馬鋼煤焦化公司5號焦?fàn)t50孔6m頂裝焦?fàn)t荒煤氣余熱回收技術(shù),于2016年7月投產(chǎn),產(chǎn)生飽和蒸汽(設(shè)計參數(shù):產(chǎn)汽量3.6-5t/h、產(chǎn)汽壓力0.4-0.8MPa、產(chǎn)汽溫度150-175℃)。

截至2016年7月,焦?fàn)t荒煤氣余熱回收裝置,國內(nèi)只有三家企業(yè)四座焦?fàn)t投用,焦?fàn)t荒煤氣余熱回收技術(shù),將成為近期我國煉焦企業(yè)研發(fā)的熱門課題。其建設(shè)、開工、運(yùn)行操作、環(huán)保及效益方面的技術(shù),需要行業(yè)認(rèn)真總結(jié)和研究,不斷優(yōu)化與提高。

2馬鋼煤焦化公司5號焦?fàn)t荒煤氣余熱回收裝置的配置與技術(shù)創(chuàng)新

焦?fàn)t在煉焦過程中,炭化室產(chǎn)出大量的荒煤氣,經(jīng)過焦?fàn)t上升管、橋管、集氣管冷卻集合后,送入化產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行凈化處理。在一個結(jié)焦周期內(nèi),單孔炭化室產(chǎn)出的荒煤氣近10000m3,荒煤氣經(jīng)過焦?fàn)t上升管時溫度高達(dá)650℃以上,含有大量的顯熱并且管壁上結(jié)有較多的焦油。為降低焦?fàn)t荒煤氣溫度便于后續(xù)焦化工藝處理,現(xiàn)有傳統(tǒng)工藝采用噴氨水急冷的方式,使荒煤氣溫度急劇降至80-85℃。高溫?zé)煔膺M(jìn)入回收裝置,在回收裝置內(nèi),熱交換器將煙氣的部分熱能交換給鍋爐供水,使煙氣溫度下降、鍋爐供水溫度升高。該工藝不僅浪費大量荒煤氣顯熱,而且消耗大量電能冷卻荒煤氣,對焦油石墨化也沒有有效的處理方法和防止手段。

2.1配置情況

工藝路線包括:荒煤氣路線、給水路線、汽水路線。

荒煤氣余熱回收系統(tǒng)由六部分組成:上升管部分、給水部分、強(qiáng)制循環(huán)部分、汽包部分、排污部分、水系統(tǒng)取樣部分。

荒煤氣余熱回收系統(tǒng)附屬設(shè)備包括:除鹽水箱、汽包給水泵、汽包、強(qiáng)制循環(huán)泵、上升管蒸發(fā)器、定期排污膨脹器、連續(xù)排污膨脹器、取樣冷卻器、電動葫蘆等。

2.2技術(shù)創(chuàng)新

上升管蒸發(fā)器結(jié)構(gòu)為夾套型,中心管路為圓柱形荒煤氣通道,管壁夾套為汽水通道,上升管蒸發(fā)器整體是合金無縫鋼管,無焊縫可避免出現(xiàn)事故時水流入炭化室的情況發(fā)生,上升管蒸發(fā)器下部設(shè)置除鹽冷卻水進(jìn)水口和排污口,上部設(shè)置汽水出口。

上升管換熱器內(nèi)管壁,經(jīng)過特殊工藝處理,涂覆有LED保護(hù)層作為主要受熱面,其內(nèi)壁采用耐腐蝕和耐高溫的材料,解決了上升管內(nèi)壁耐腐蝕(氧化、還原、H2S酸化等)和耐高溫的問題。1、余熱回收設(shè)備制取熱水,用于洗澡:在鑄造、冶金和礦物開采等工作環(huán)境相對較差的行業(yè),可將回收的空壓機(jī)余熱加熱自來水到50~60℃,供工人洗澡使用。上升管換熱器外壁,采用抗腐蝕和氧化的不銹鋼材質(zhì),達(dá)程度地適應(yīng)了焦?fàn)t的運(yùn)行環(huán)境。

上升管換熱器進(jìn)水管路采用分組、梯級管徑配置,保證了每個上升管換熱器進(jìn)出水量相對平均,一定程度上均衡了上升管進(jìn)出口荒煤氣的溫差,并且上升管換熱器內(nèi)壁表面均勻光滑,無死角,不易凝結(jié),從而盡可能地降低了焦油在內(nèi)壁的凝結(jié)。

3方案的制定與實施

焦?fàn)t荒煤氣余熱回收系統(tǒng)在建設(shè)開工前,要制定完整、規(guī)范的崗位技術(shù)操作規(guī)程。

按照固定式壓力容器使用要求,該系統(tǒng)安裝制件完成,在使用前需進(jìn)行熱態(tài)調(diào)試,使其汽包、上升管蒸發(fā)器、管道及受壓元件均勻受熱,以保證該系統(tǒng)整體性能達(dá)到要求,直到轉(zhuǎn)入正常生產(chǎn)。

蒸發(fā)器裝置及附屬汽水管道安裝結(jié)束后,按規(guī)范要求必須通過一次水壓試驗。其目的是檢查系統(tǒng)中熱力設(shè)備和管路在冷態(tài)條件下承壓部件是否嚴(yán)密(包括全部焊口和法蘭密封面),剛度及強(qiáng)度是否滿足設(shè)計要求。

飽和蒸汽并入蒸汽管網(wǎng)之前必須進(jìn)行吹掃,以清除管道的雜質(zhì),否則蒸汽運(yùn)行后,銹皮、焊渣、灰物等雜質(zhì)的存在將影響蒸汽品質(zhì),并隨蒸汽被帶到各設(shè)備,造成閥門堵塞及閥門密封面損壞,影響系統(tǒng)工況正常運(yùn)行。

為確保崗位職工盡快適應(yīng)新工藝、新設(shè)備的崗位需要,保障荒煤氣余熱回收系統(tǒng)安全生產(chǎn)、日常操作、設(shè)備維護(hù)工作的有效開展,要重視焦?fàn)t荒煤氣余熱回收系統(tǒng)崗位人員的培訓(xùn)。

4運(yùn)行效果

馬鋼煤焦化公司5號焦?fàn)t荒煤氣余熱回收裝置,于2016年7月22日投入運(yùn)行。運(yùn)行后,按照預(yù)期效果能夠連續(xù)穩(wěn)定回收荒煤氣顯熱、穩(wěn)定產(chǎn)出蒸汽。

具體運(yùn)行效果如下:

5號焦?fàn)t配置:6m頂裝焦?fàn)t,1×50孔,年產(chǎn)焦46萬噸。該裝置目前平均產(chǎn)生160℃、0.5MPa飽和蒸汽3.8t/h(約合73kg/t焦)。

直接效益(蒸汽):以年產(chǎn)飽和蒸汽約3.4萬噸,公司內(nèi)部價60元/噸計,年產(chǎn)經(jīng)濟(jì)效益204萬元,總成本年約4萬元,折合直接效益:200萬元左右。

工序能耗效益:降低工序能耗約10kg/t焦。

減碳效益:按年產(chǎn)焦46萬噸、可產(chǎn)生0.5MPa飽和蒸汽約3.4萬噸,折合標(biāo)煤0.11萬噸、減排二氧化碳近0.88萬噸。

上升管換熱器出口荒煤氣溫度控制在450℃以上,減緩石墨的形成及其他成分的附積,降低工人勞動強(qiáng)度,提高勞動生產(chǎn)率。

目前,國內(nèi)正在應(yīng)用的荒煤氣余熱回收裝置,尚需要在穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行上進(jìn)一步優(yōu)化,堅持有效、安全、可靠的原則,提高換熱效率,逐步推廣應(yīng)用到7m乃至7.63m大型焦?fàn)t上,解決大型焦?fàn)t上升管集墨及清掃的難題。



定型機(jī)單節(jié)定型機(jī)◎定型機(jī)工作原理將未定型布匹由剝邊器平幅送入機(jī)器,機(jī)器自動將布幅兩端掛接在針板上,針板兩端隨機(jī)械運(yùn)行牽帶步幅進(jìn)入烘箱,烘箱由電加熱,風(fēng)機(jī)鼓風(fēng),經(jīng)過連續(xù)的幾個不同溫段的恒溫烘箱,進(jìn)到尾端經(jīng)過冷卻去靜電后,擺幅落入布車,就得到挺括、美觀的布匹了。拉幅定型一般用來給滌綸等化纖產(chǎn)品使用。畢竟,生產(chǎn)成本已經(jīng)在一定程度上得到了控制,自然它可以抵御激烈的市場競爭。◎定型機(jī)的目的和原理目的:通過浸軋各種染化料進(jìn)行柔軟、硬挺、防滑、拉幅及樹脂等整理,來改善織物的手感、滑移、顏色、幅寬、強(qiáng)力、外觀等.對非純棉品種,還可以起到穩(wěn)定尺寸的作用。原理:布在料槽浸上化工料,被軋輥均勻壓榨后,進(jìn)入烘箱。布經(jīng)過烘箱時就會在高溫?zé)犸L(fēng)作用下烘干定型,經(jīng)過定型后的布具有良好的手感及穩(wěn)定的尺寸。



      余熱回收是一項非常環(huán)保的節(jié)能方式,也是目前備受推崇的節(jié)能改造。余熱回收是將空壓機(jī)的高溫油經(jīng)過熱交換等技術(shù)處理把熱量傳遞到冷水中,冷水被加熱后流到保溫貯水桶中,這樣就可達(dá)到熱能回收的目的。

      據(jù)統(tǒng)計:壓縮機(jī)在運(yùn)行時,真正用于增加空氣勢能所消耗的電能,在總耗電量中只占很小的一部分,大約85%的電能將會轉(zhuǎn)化為熱量,通過風(fēng)冷或者水冷的方式排放到空氣中。


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