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國內(nèi)大型礦業(yè)集團(tuán)噸煤生產(chǎn)綜合耗電量約為40kWh(達(dá)80
在大中型煤礦企業(yè)的生產(chǎn)中,需要大量使用皮帶運(yùn)輸機(jī)(以下簡稱皮帶機(jī))來完成煤炭的輸送。傳統(tǒng)運(yùn)輸控制方法是以中央控制器PLC通過變頻器控制各條皮帶機(jī)的啟停順序,當(dāng)皮帶機(jī)達(dá)到額定帶速后,變頻器會失去對電動(dòng)機(jī)的控制作用,皮帶機(jī)將按照設(shè)計(jì)帶速恒速運(yùn)行,從而在空載、輕載等情況下造成電能的浪費(fèi)。目前國內(nèi)大型礦業(yè)集團(tuán)的噸煤生產(chǎn)綜合耗電量約為40kWh(達(dá)80kWh),選煤耗電量約為8kWh/t,中小型礦業(yè)集團(tuán)受資源條件和生產(chǎn)設(shè)備的限制,能耗更高。目前該技術(shù)可實(shí)現(xiàn)節(jié)能量8萬tce/a,CO2減排約21萬t/a。
帶式輸送機(jī)關(guān)鍵技術(shù)研究和新產(chǎn)品開發(fā)
近二十年來,我國帶式輸送機(jī)有了很大的發(fā)展,對皮帶輸送機(jī)的關(guān)鍵技術(shù)研究和新產(chǎn)品開發(fā)都取得了可喜的成果。輸送機(jī)產(chǎn)品系列不斷增多,開發(fā)了大傾角、長距離新型帶式輸送機(jī)系列產(chǎn)品,并對帶式輸送機(jī)的關(guān)鍵技術(shù)及其主要部件進(jìn)行了理論研究和產(chǎn)品開發(fā),應(yīng)用動(dòng)態(tài)分析技術(shù)和中間驅(qū)動(dòng)與智能化控制等技術(shù),成功研制了多種軟啟動(dòng)和制動(dòng)裝置及以PLC為核心的可編程電控裝置。
皮帶機(jī)使用時(shí)的安全問題
皮帶機(jī)使用時(shí)的安全問題:
1、人員在對皮帶機(jī)接帶時(shí),因接頭輸送帶短欠好釘帶需倒轉(zhuǎn)點(diǎn)皮帶,所以班長去開車,2人用鉗子拽住皮帶,一人站在皮帶機(jī)頭扶住釘帶機(jī),在班長點(diǎn)動(dòng)皮帶后機(jī)頭晃動(dòng)上方站立人員失衡,將左腿擠入滾筒受傷致死。
2、因?yàn)閹捷斔蜋C(jī)電機(jī)工作電壓低于規(guī)劃電壓,電機(jī)轉(zhuǎn)不動(dòng)呈現(xiàn)打滑表象,防打滑維護(hù)動(dòng)作停電停機(jī),人員又發(fā)動(dòng)皮帶然后操作升壓按鈕欲使皮帶正常工作,這是皮帶打滑更兇猛,維護(hù)動(dòng)作斷電后皮帶俄然下滑股動(dòng)驅(qū)動(dòng)輪倒轉(zhuǎn)將電機(jī)轉(zhuǎn)子,線包甩出,形成嚴(yán)峻的設(shè)備損壞事端。
3、皮帶司機(jī)發(fā)現(xiàn)皮帶滾筒呈現(xiàn)打滑表象,所以司機(jī)未停機(jī)便用腳去踩皮帶企圖得到解決,不小心將腳卷進(jìn)滾筒受傷致死。
1、在換打輸送機(jī)卡子時(shí),站在機(jī)械工作部位且司機(jī)開車前,未仔細(xì)調(diào)查和提示工作人員站穩(wěn)不小心落入滾筒絞傷致死。
2、在進(jìn)行裝置皮帶機(jī)頭時(shí),人員運(yùn)用倒鏈吊住減速器的起吊鼻進(jìn)行起吊過程中起吊鼻俄然開裂,致使吊起的皮帶機(jī)頭俄然下落,將工作人員砸傷致死。其間在起吊過程中僅吊住減速器起吊鼻進(jìn)行起吊,形成超越起吊鼻的承載極限發(fā)作開裂是事端發(fā)作的主要緣由。
3、巡檢工發(fā)現(xiàn)皮帶下料口阻塞后,前去中止皮帶工作后回來下料口處置。在其處置過程中皮帶俄然發(fā)動(dòng)將其卷進(jìn)滾筒致死。其間巡檢工中止皮帶未閉鎖發(fā)動(dòng)開關(guān),皮帶司機(jī)私行脫崗,在其回崗后未檢查停機(jī)緣由,也未進(jìn)行調(diào)查便發(fā)動(dòng)皮帶是事端發(fā)作的主要緣由。
4、在撤除皮帶工作過程中需進(jìn)行拖拽工作,人員選用皮帶滾筒替代小絞車將鋼絲繩纏在滾筒上開動(dòng)皮帶進(jìn)行拖拽時(shí)鋼絲繩被滾筒纏死,在倒轉(zhuǎn)皮帶企圖將鋼絲繩處置出滾筒時(shí)將工作人員帶入滾筒絞傷致死。其間有關(guān)技術(shù)部門在進(jìn)行拆開工作前未擬定安全技術(shù)措施令工作人員學(xué)習(xí),遵照執(zhí)行也是事端發(fā)作的重要緣由。