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企業(yè)噴涂出產現(xiàn)狀
為了進一步了解噴涂流水線結構和噴涂出產的細節(jié),對某公司靜電噴塑出產進行實地調研。該公司靜電噴涂出產主要是針對一些家電行業(yè)的外殼進行表面處理,主要指標是防腐蝕和美化外觀。盡管現(xiàn)在該公司涂裝車間己經裝配了噴涂流水線,但噴涂流水線上只要兩臺PLC控制的噴運載往復機進行自動噴涂,自動噴噴涂間隔需要人工調整,并且還需要人工手動噴涂和補噴,靜電噴塑廠家,自動化程度嚴重不足。在靜電噴涂控制器方面還是選用的手動氣壓調節(jié)的控制器。
靜電噴塑
假如進行手動噴涂作業(yè),操作人員有必要進入噴粉房,在噴涂作業(yè)時,很多粉塵散布在空氣中,被工人吸入體內,或者對皮膚產生刺激作用等,都會嚴重影響工人的身體健康;其次,手動噴涂作業(yè)易受工人的經驗影響,工人操作熟練程度、經驗和技術以及工人的作業(yè)狀況都會影響到工件噴涂的質量,靜電噴塑,一起也會影響噴涂出產的效率和生產自動化水平。
靜電噴塑線的構成
依據(jù)調研狀況,噴涂出產的一般流程為:前處理、靜電噴涂、高溫固化、質量檢查、轉移包裝。靜電噴塑車間工藝布局圖。從圖中可以看出靜電噴涂工藝比較簡單,一共分為九個區(qū)域,三道工藝,流水線基本按照圖中實線箭頭所指方向進行作業(yè),其間加粗部分為流水線輸送鏈部分。其間三道工藝分別為:前處理、靜電噴涂、高溫固化。
前處理工藝包含圖中打磨除銹、水洗磷化、烘干、除塵等區(qū)域,其目的是祛除工件外表面的油污、塵埃、銹跡,并在工件表面生成一層磷化膜,既能提高工件抗腐蝕才能又能夠添加噴涂涂層附著力。
靜電噴塑
我們設計的靜電噴塑控制器基于STM32微控制器控制器,完成控制器的硬件設計后,需要設計和實現(xiàn)控制器的軟件,實現(xiàn)控制器的功能。軟件設計采用ST的STM32CUBE作為驅動開發(fā)環(huán)境,該軟件可以在圖形界面中配置靜電噴塑MCU的時鐘和外設,直接生成MDK開發(fā)的C語言代碼,大大節(jié)省了MCU的時間。配置提高了開發(fā)效率。
靜電噴塑控制板編程控制板主程序包括初始化程序,RS422通信模塊,ADC模擬數(shù)據(jù)采樣模塊,電壓電流控制算法模塊,氣壓控制和步進電機驅動模塊,靜電噴塑設備,EEPROM數(shù)據(jù)存儲模塊,管理協(xié)調軟件和數(shù)據(jù)存儲單元。管理協(xié)調軟件負責各功能軟件之間的通信和協(xié)調,實現(xiàn)各模塊之間的同步;功能軟件模塊通常由主程序調用子程序和中斷程序實現(xiàn)。
靜電噴塑存儲模塊編程靜電噴涂控制器配置參數(shù)保存在主板的EEPROM中。斷電時電源不會丟失。可以再次從啟動中讀取參數(shù)。存儲芯片2_SLC640是一個64Kb電可擦PROM,它是8Kx8bit結構,存儲空間地址為Ox0000} Ox1FFF,頁面大小為承諾字節(jié),通過SPI接口通信,通信頻率高達2MHz。
本文設計的靜電噴涂控制器采用Pt控制算法,雖然可以實現(xiàn)更好的參數(shù)控制,但是噴涂操作仍然需要人工經驗來配置參數(shù),靜電噴塑流水線,對人的依賴性程度仍然很高。在控制算法中加入自學習控制策略,實現(xiàn)噴霧參數(shù)的優(yōu)化。靜電噴塑整個系統(tǒng)的實現(xiàn)尚未完成。在PLC控制系統(tǒng)的實現(xiàn)中,采用光幕測量傳感器檢測工件的傳輸速度、尺寸和高度,并設計了上位機的軟件。靜電噴塑對于整個生產線,系統(tǒng)設計可以擴展到傳動鏈控制、干燥室固化區(qū)溫度控制等多個方面。
靜電法稱為真空靜電噴涂。過去,靜電噴涂技術還不夠完善,技術相對落后。但現(xiàn)在我們研制的靜電噴涂在真空環(huán)境下能很好地實現(xiàn)凹凸面噴涂。靜電噴塑由于在充滿凹坑的設備上噴涂不均勻、設備表面灰塵過多、噴涂過程中涂料使用過多,具有非常廣闊的應用前景。在總結真空靜電噴涂技術的基礎上,對真空靜電噴涂技術的改進提出了建議,并對涂層數(shù)據(jù)的改進提出了建議。
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