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調(diào)質(zhì)
操作方法:淬火后高溫回火稱調(diào)質(zhì),即將鋼件加熱到比淬火時(shí)高10~20度的溫度,保溫后進(jìn)行淬火,然后在400~720度的溫度下進(jìn)行回火。
目的:1.改善切削加工性能,提高加工表面光潔程度;2.減小淬火時(shí)的變形和開裂;3.獲得良好的綜合力學(xué)性能。
應(yīng)用要點(diǎn):1.適用于淬透性較高的合金結(jié)構(gòu)鋼、合金工具鋼和高速鋼;2. 不僅可以作為各種較為重要結(jié)構(gòu)的后熱處理,而且還可以作為某些緊密零件,如絲杠等的預(yù)先熱處理,日照熱處理,以減小變形。
,
在我們的實(shí)驗(yàn)操作中出現(xiàn)了與文獻(xiàn)資料有偏差的情況。
理論上,在
2024
鋁合金的共晶溫度點(diǎn)附近,應(yīng)該達(dá)到為理想的性能,即:硬
度達(dá)到大。再隨溫度升高出現(xiàn)過(guò)燒現(xiàn)象影響合金的綜合性能。即是資料中的
500
℃以后硬度下降的現(xiàn)象。對(duì)于這次試驗(yàn)數(shù)據(jù)中得到的在
480
℃有大硬度,
隨溫度升高硬度直接下降的現(xiàn)象,個(gè)人總結(jié)做出以下設(shè)想:
1
、
由于實(shí)驗(yàn)環(huán)境復(fù)雜,
各項(xiàng)指標(biāo)未能達(dá)到正確實(shí)驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn),
所以在制備及操
作中出現(xiàn)一些誤操作,
使制備的原材料不符合標(biāo)準(zhǔn)
2024
鋁合金的技術(shù)參數(shù)要求。
于是出現(xiàn)數(shù)據(jù)誤差;
2
、
由于制備的試樣粗糙不均勻,
在進(jìn)行性能測(cè)試時(shí)出現(xiàn)技術(shù)偏差,鋼鐵零件熱處理,
硬度測(cè)定
過(guò)程中有錯(cuò)誤操作等原因,使結(jié)果異常。
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