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一、水平支腿上撓表現(xiàn)為起重機支起后,水平支腿上撓。
此故障一般是由于支腿與箱壁間隙過大造成。
出現(xiàn)此類故障時,應(yīng)對磨損部位進行焊補修復(fù),即在支腿箱體口上、下及兩側(cè)焊上合適墊板,必要時可更換箱體底板。
二、水平支腿液壓缸彎曲水平支腿液壓缸(以下簡稱水平缸)彎曲原因主要有:水平支腿撓度過大;
水平缸托輪損壞;垂直支腿沒有收起,帶載伸縮水平缸;垂直支腿座盤傾斜過大,造成水平缸承受很大的軸向力;水平支腿箱體變形或夾有異物,使水平缸伸出阻力較大。
水平缸彎曲可以用加壓校正的方法進行調(diào)直校正。
三、液壓缸損傷一般是由于液壓缸導(dǎo)向套、支撐環(huán)磨損,造成配合間隙過大,以至水平或垂直缸活塞桿、缸筒拉傷(鐵磨鐵)。
也可能是水平缸彎曲過大、活塞桿被外力碰傷以及液壓缸內(nèi)過臟等造成。
液壓缸拉傷可用涂鍍法修復(fù),必要時更新。
四、管路漏油管路漏油原因多為管接頭松動,應(yīng)查找松動部位并擰緊。
若為接頭墊片、液壓缸密封件或油管損壞,應(yīng)更換或焊補。
若漏油不很直觀,可以把液壓缸拆出,重新接上管子,操縱操作閥給液壓缸加壓,即可很直觀看到漏油點。 車輪組在起重配件中是作用很大的配件之一,它出了問題以后需要進行及時更換,否則就會影響到起重設(shè)備的使用。
更換起重配件中的車輪組的主要流程:
一、卸下車輪軸端聯(lián)軸器的連接螺栓。
二、卸下車輪組角型軸承箱與端梁連接的緊固螺栓。
三、用起重機的起重螺桿或千斤頂把起重機橋架頂起,使車輪踏面離軌道頂面約10毫米左右,撬動車輪組并沿軌道面將它拉出來以便卸下更換。
四、把預(yù)先組裝的、新的并帶有軸端齒輪聯(lián)軸器半體的主動車輪組吊運到起重機軌道上。
五、推入車輪組靠近安裝位置,調(diào)整千斤頂使車體緩慢下降,穿入緊固螺栓,擰上螺母,確保安全。
六、適當(dāng)緊固水平方向螺栓,再相應(yīng)緊固垂直方向的螺栓,交替進釘,在緊固的時候扳動車輪,檢查車輪轉(zhuǎn)動是否靈活,并檢查車輪安裝的水平和垂直偏斜。
七、對準車輪軸端齒輪聯(lián)軸器半體與減速器從動軸聯(lián)軸器半體的螺孔,穿入連接螺栓并緊固。
八、一切正常后,將車體落下。
另一端主動車輪也采用同樣步驟進行更換。為了保證兩端傳動一致,確保起重機運行正常,兩端主動車輪必須同時更換。
為了保證兩端機械傳動問隙一致,減速器從動軸端的齒輪聯(lián)軸器也同時更換。在起重行業(yè),有關(guān)安全的問題提的已經(jīng)不是一次兩次了。起重機械的操作一定要特別注意,只有深度掌握和了解了要注意的幾個方面,才能避免意外的發(fā)生。
操作起重機械的四大注意事項:
一、起重機械通常結(jié)構(gòu)龐大,機構(gòu)復(fù)雜,能完成起升運動、水平運動。
例如,橋式起重機能完成起升、大車運行和小車運行三個運動;門座起重機能完成起升、變幅、回轉(zhuǎn)和大車運行四個運動。
在作業(yè)過程中,常常是幾個不同方向的運動同時操作,技術(shù)難度較大。起重機械所吊運的重物多種多樣,載荷是變化的。
有的重物重達幾百噸乃至上千噸,有的物體長達幾十米,形狀也很不規(guī)則,有散粒、熱融狀態(tài)、危險物品等,吊運過程復(fù)雜而危險。
二、大多數(shù)起重機械,需要在較大的空間范圍內(nèi)運行,有的要裝設(shè)軌道和車輪(如塔吊、橋吊等);
有的要裝上輪胎或履帶在地面上行走(如汽車吊、履帶吊等);有的需要在鋼絲繩上行走(如客運、貨運架空索道),活動空間較大,一旦造成事故影響的范圍也較大。
有的起重機械需要直接載運人員在導(dǎo)軌、平臺或鋼絲繩上做升降運動(如電梯、升降平臺等),其可靠性直接影響人身安全。
三、起重機械暴露的、活動的零部件較多,且常與吊運作業(yè)人員直接接觸(如吊鉤、鋼絲繩等),潛在許多偶發(fā)的危險因素。作業(yè)環(huán)境復(fù)雜。
從大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè),到現(xiàn)代化輪胎起重機港口、建筑工地、鐵路樞紐、旅游勝地,都有起重機械在運行;作業(yè)場所常常會遇有高溫、高壓、輸電線路、強磁等危險因素,對設(shè)備和作業(yè)人員形成威脅。
故障檢查:
維修人員到達現(xiàn)場后仔細觀察檢查,發(fā)現(xiàn)殼體本身沒有任何問題,換下來的密封件看質(zhì)量沒問題還可以繼續(xù)使用,所以初步判定不是這一塊的問題,原因應(yīng)該是機械工作故障.
請操作手現(xiàn)場大負荷工作,經(jīng)過一個多小時后,維修人員發(fā)現(xiàn)達到185公斤壓力時,機器都沒安全排氣,立馬停機檢查.
檢查排氣閥發(fā)現(xiàn)已被泥漿覆蓋,排氣閥工作的話往返運動泥漿是覆蓋不了的,拆下清洗發(fā)現(xiàn)閥體已銹死.
古河鉆機壓縮機漏油故障排除:
維修人員建議更換排氣閥,更換后工作2個小時,氣壓達到175機器開始自動排氣.機器故障得以排除.
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