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導(dǎo)致防腐風(fēng)機(jī)溫度過高的原因與解決方法
原因:
(1)油箱內(nèi)油太多、太稠、太臟導(dǎo)致;
(2)過濾器或消聲器堵塞;
(3)壓力高于規(guī)定值;
(4)葉輪過度磨損,間隙大;
(5)通風(fēng)不好。
(6)室內(nèi)溫度高,造成進(jìn)口溫度高;
(7) 運(yùn)轉(zhuǎn)速度太低,皮帶打滑。
解決:
(1)降低油位或挾油;
(2)清除堵物;
(3)降低通過鼓風(fēng)機(jī)的壓差;
(4)修復(fù)間隙;
(5)開設(shè)通風(fēng)口,降低室溫;
(6)加大轉(zhuǎn)速,防止皮帶打滑。
通過離心風(fēng)機(jī)不同轉(zhuǎn)速下功能曲線中高壓力點(diǎn)的拋物線,將風(fēng)機(jī)的功能曲線分割為兩部分,右邊為安穩(wěn)作業(yè)區(qū),消防排煙風(fēng)機(jī),左面為不安穩(wěn)作業(yè)區(qū),當(dāng)管路功能曲線通過坐標(biāo)原點(diǎn)時(shí),改動(dòng)轉(zhuǎn)速并無作用,因此刻各轉(zhuǎn)速下的作業(yè)點(diǎn)是類似工況點(diǎn)。對(duì)風(fēng)機(jī)選用可調(diào)節(jié)葉片。
當(dāng)體系需求的流量減小時(shí),則減小其裝置角,排煙風(fēng)機(jī)廠家,功能曲線下移,排煙風(fēng)機(jī),臨界點(diǎn)向左下方移動(dòng),輸出流量也相應(yīng)減小,根本的辦法是盡量避免選用具有駝峰形功能曲線的風(fēng)機(jī),而選用功能曲線平直向下傾斜的風(fēng)機(jī)。離心風(fēng)機(jī)減震的裝置方法:
1、在介質(zhì)溫度不高于85℃的條件下,風(fēng)機(jī)應(yīng)能長(zhǎng)期正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2、在額外轉(zhuǎn)速下,風(fēng)機(jī)在規(guī)則的流量下,所對(duì)應(yīng)的壓力值差為±5%。
3、風(fēng)機(jī)的噪聲限值應(yīng)契合規(guī)則。
4、當(dāng)介質(zhì)溫度高于280℃時(shí),離心風(fēng)機(jī)可以持續(xù)作業(yè)30分鐘,并且在溫度冷卻到環(huán)境溫度是可以持續(xù)堅(jiān)持作業(yè)。
離心風(fēng)機(jī)振動(dòng)原因及處理
葉輪積灰,此風(fēng)機(jī)屬于后傾式葉片,葉片容易粘灰。同時(shí)風(fēng)機(jī)裝置在窯頭下面,從窯口落下的飛砂極易被吸附到葉片上,造成葉輪失去動(dòng)平衡引起風(fēng)機(jī)振動(dòng)。
首先將窯頭密封進(jìn)行了改造,由原來的石墨塊單層密封更換為魚鱗片式接觸密封,大大減少了窯頭處的飛砂量。同時(shí)對(duì)窯頭平臺(tái)進(jìn)行防漏處理,有少量的飛砂落下時(shí),直接落入溜管內(nèi),排煙風(fēng)機(jī)尺寸,人工定期清理;其次,利用計(jì)劃?rùn)z修或故障停機(jī)定期清理葉片上的積灰,保證風(fēng)機(jī)的運(yùn)行精度;再就是將風(fēng)機(jī)進(jìn)風(fēng)口由水平進(jìn)風(fēng)改為下進(jìn)風(fēng),雖進(jìn)風(fēng)阻力稍增加,但風(fēng)機(jī)進(jìn)風(fēng)質(zhì)量大為改觀。采取措施后,風(fēng)機(jī)葉輪積灰引起振動(dòng)的現(xiàn)象明顯減少,有利于設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行。
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