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離心式風(fēng)機(jī)與4 種消聲方式風(fēng)機(jī)的A 聲級對比。從圖中可以看出,每一種方式都有著不錯(cuò)的降噪效果,其中C 型改進(jìn)風(fēng)機(jī)降噪效果好,在額定工況點(diǎn)附近總A聲級能降低約7 dB( A) ; B 型改進(jìn)風(fēng)機(jī)降噪效果也比較理想,優(yōu)于A 和D 型改進(jìn)風(fēng)機(jī); A 型改進(jìn)風(fēng)機(jī)的消聲效果差。出現(xiàn)上述情況的原因應(yīng)該是電機(jī)噪聲通過蝸殼會被放大,而沒有被吸聲材料有效吸收。但后蓋板加裝消聲材料,恰好吸收了電機(jī)的部分噪聲,因此后蓋板加裝吸聲材料降低風(fēng)機(jī)噪聲明顯。
本文對吸聲蝸殼對風(fēng)機(jī)降噪效果進(jìn)行了研究,分別對單獨(dú)蝸板、后蓋板、蝸板與后蓋板、蝸板與前蓋板加裝消聲材料的4 種方式進(jìn)行了試驗(yàn)測量,離心式風(fēng)機(jī)廠家,在離心式風(fēng)機(jī)全工況范圍內(nèi),風(fēng)機(jī)噪聲都有不同程度的降低,其中蝸板加后蓋板組合的降噪效果好。由于穿孔板摩擦損失較大,氣體流動阻力增加,導(dǎo)致風(fēng)機(jī)壓力和效率都有不同程度的降低。通過試驗(yàn)證明相對于周向蝸板加裝消聲材料,防爆離心式風(fēng)機(jī),風(fēng)機(jī)后蓋板加裝消聲材料消聲效果明顯,且結(jié)構(gòu)簡單、制造方便風(fēng)機(jī)壓力損失小。也證明了消聲蝸殼有很好的降噪效果,并且離心式風(fēng)機(jī)蝸殼尺寸雖然有一定的增大,但相對于消聲器等其他降噪方法優(yōu)勢還是很明顯的。對風(fēng)機(jī)進(jìn)出口安裝條件有限制并且對噪聲有一定要求的離心風(fēng)機(jī),吸聲蝸殼是較好的選擇。
綜上所述,本文通過結(jié)構(gòu)優(yōu)化對離心風(fēng)機(jī)金屬葉輪穩(wěn)定運(yùn)行影響進(jìn)行研究,簡要分析了各部件結(jié)構(gòu)優(yōu)化對離心風(fēng)機(jī)金屬葉輪穩(wěn)定運(yùn)行的影響。主要從集流器優(yōu)化對離心風(fēng)機(jī)金屬葉輪穩(wěn)定運(yùn)行影響、窩殼優(yōu)化對離心風(fēng)機(jī)金屬葉輪穩(wěn)定運(yùn)行影響、電機(jī)優(yōu)化對離心風(fēng)機(jī)金屬葉輪穩(wěn)定運(yùn)行影響,以及葉片形狀優(yōu)化對離心式風(fēng)機(jī)金屬葉輪穩(wěn)定運(yùn)行影響四個(gè)方面進(jìn)行分析,為保證金屬葉輪的穩(wěn)定運(yùn)行提供技術(shù)支持。各部件結(jié)構(gòu)優(yōu)化對離心風(fēng)機(jī)金屬葉輪穩(wěn)定運(yùn)行的影響
集流器優(yōu)化對離心式風(fēng)機(jī)金屬葉輪穩(wěn)定運(yùn)行的影響
集流器的工作原理是通過將氣流均勻地送入葉輪進(jìn)口截面,以達(dá)到提高離心式風(fēng)機(jī)葉輪的效率以及風(fēng)機(jī)整體性能的目的。集流器的結(jié)構(gòu)形式對氣流的流動損失以及金屬葉輪的平穩(wěn)運(yùn)行都有很大影響,高壓離心式風(fēng)機(jī),因此對集流器的結(jié)構(gòu)優(yōu)化是非常重要的。在設(shè)計(jì)集流器的結(jié)構(gòu)時(shí),應(yīng)確保較大程度地符合金屬葉輪附近氣流的流動情況,同時(shí)還應(yīng)保證集流器內(nèi)氣流的平穩(wěn)運(yùn)行。集流器的類型有很多種,常用的集流器是錐弧形集流器,錐弧形集流器的氣流運(yùn)行一般比較平穩(wěn),但是集流器喉部到葉輪進(jìn)口階段容易發(fā)生邊界層分離現(xiàn)象,增加離心式風(fēng)機(jī)的損失,導(dǎo)致離心風(fēng)機(jī)效率降低。因此,必須優(yōu)化集流器結(jié)構(gòu),通過減小集流器的錐度、增加喉部半徑的方式,提高離心風(fēng)機(jī)的效率,保證金屬葉輪的平穩(wěn)運(yùn)行。
離心式風(fēng)機(jī)產(chǎn)生的原因是此次打表所用的磁性表座固定百分表的方式剛性和可靠性欠佳,當(dāng)聯(lián)軸器轉(zhuǎn)到下方時(shí),由于磁性表座、連接桿、緊固件和百分表的自重,造成百分表下墜,探頭脫離測點(diǎn),結(jié)果就是產(chǎn)生上文所述的異常讀數(shù)。當(dāng)檢修人員按作者建議制作的表架后,在檢修過程中,不再出現(xiàn)異常讀數(shù),檢修任務(wù)按時(shí)圓滿完成。離心式風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子不平衡和檢查處理措施造成風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子不平衡的原因主要有:葉輪出現(xiàn)不均勻的磨損或腐蝕;葉輪表面存在不均勻的積灰或附著物;葉片連接處存在裂紋或葉輪與輪轂、輪轂與軸頸的連接配合松動等。用測振儀測得數(shù)據(jù),如果顯示振動值徑向較大而軸向較小或者振動值隨轉(zhuǎn)速上升而增大,都是轉(zhuǎn)子不平衡引起振動的特征。
預(yù)防處理措施主要有:
一是,根據(jù)離心式風(fēng)機(jī)的運(yùn)行工況,在進(jìn)風(fēng)機(jī)前工序上采取除塵措施,淄博離心式風(fēng)機(jī),控制減少進(jìn)入風(fēng)機(jī)的粉塵等含量;
二是,定期清理風(fēng)機(jī)葉輪,順便仔細(xì)檢查葉輪是否存在裂縫以及葉輪與主軸的配合情況。一般來說,轉(zhuǎn)子不平衡引起的振動都是葉輪表面存在不均勻的積灰或附著物產(chǎn)生的。對于難于清洗的離心式風(fēng)機(jī)葉輪轉(zhuǎn)子可采用化學(xué)法清洗,如硫酸生產(chǎn)中二硫化硫主風(fēng)機(jī)葉輪,可采用氫氧化鈣稀水,再用高壓噴射機(jī)噴射清洗葉輪,速度快效果佳。
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