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老式扒渣機與新式扒渣機的區(qū)別:
原有的扒渣機雖然在一定程度上滿足了扒渣的要求,但是實際使用中發(fā)現(xiàn),扒渣機構(gòu)存在以下幾方面的不足:
1)原扒渣機依靠內(nèi)伸縮架的前后運動實現(xiàn)對混合池中鋁液的攪拌,為了防止將混合池前沿內(nèi)壁的耐火磚損壞,金屬礦小型扒渣機多少錢,伸縮架不能接近混合池內(nèi)璧,因此池邊的鋁液得不薊均勻的攪動,這是造成清渣不徹底的重要原因。
2)由于扒渣機是用謝耙囂沿混合池的池邊,將—浮在鋁浪表面的浮渣直接扒出混合池,160型小型扒渣機多少錢,為了防止在扒渣時刮傷和損壞混合池內(nèi)童的耐火磚,刮耙囂不能用力接觸池奠,因此會有部分殘渣圃汽入池,漏渣現(xiàn)象嚴(yán)重。
3)刮耙囂在將浮渣扒出鋁池的同時.易將部分鋁液帶出鋁油,造成浪費,同時浮渣和濺出的鋁浪直接被扒出鋁池,增加了清理工作難度,對扒渣機和周邊工作人員存在安全隱患。
而現(xiàn)在的扒渣機改用新的配置:◆.主電機為15千瓦;◆.電滾筒的電機為5.5千瓦;◆.車橋為貨車的車橋130型;◆.中式懸掛(方向角度大、方便拐彎);◆.新式油箱無焊渣、雙離油器、油管不容易堵塞;◆.片式散熱器冷卻快;◆.轉(zhuǎn)向處安裝的是石墨耐磨銅套;◆.龍門上下板為30mm厚帶材質(zhì)證書鋼板;◆.安裝的是鉤機一樣的套齒;◆.油泵是濟(jì)南液壓泵;◆.大小臂是重型寬臂,裝配的是叉車輪胎。
礦用扒渣機液壓系統(tǒng)油溫過高產(chǎn)生原因和解決方案
一、故障判斷
換熱器的電機或馬達(dá)不工作(轉(zhuǎn)速低或不轉(zhuǎn))、
換熱器身油污和粉塵多、
液壓油箱油量少、
換熱器散熱面積不足、
供油管路偏細(xì)和偏長或管路彎曲過小、
執(zhí)行元件內(nèi)泄漏大(油缸、馬達(dá)密封圈磨損或損壞)、
換熱器電機或馬達(dá)轉(zhuǎn)速低(風(fēng)葉小風(fēng)量少)、
二、解決方案
修復(fù)或更換散熱電機或馬達(dá)、
定期或不定期清洗換熱器器身、
加足同型號液壓油(油箱容積的2/3~4/5)、
增大散熱器電機或馬達(dá)轉(zhuǎn)速、
壓管路通徑
(吸油管流速≤1.5m/s 回油管流速≤2.5m/s 壓力油管流速≤6m/s)
更換執(zhí)行元件(馬達(dá)、油缸密封圈更換)、
增大換熱器散熱面積(更換流量大的換熱器)、
扒渣機“抓子”,也就是扒渣機的挖斗,一般由高強度鋼材折彎而成,鏟口的前部還需要加固筋板,現(xiàn)在挖斗的底部連接點由原來單顆螺絲固定改進(jìn)為軸套結(jié)合式,可以避免在使用過程中松動變形。
挖斗的前端還有齒根和套齒,齒根是直接焊接在挖斗上面,正常情況下很少損壞,齒根上裝配套齒。挖斗是扒渣機的關(guān)鍵部位。我公司挖斗采用了雙層結(jié)構(gòu),小型扒渣機多少錢,前半部加有加固筋板。(我廠挖斗從未出現(xiàn)過撕裂現(xiàn)象。)挖斗的前端采用的是鉤機、挖機一樣的鑄鋼套齒,起到耐磨、更換方便的優(yōu)點,解決了鑄鐵挖齒易磨損、不易更換的難題。
扒渣機在進(jìn)行開采工作的時候,工作面所需求的風(fēng)量大大的減少,主要是因為其采用的是軌行電動力操縱,它在整個的出產(chǎn)過程中實現(xiàn)了無廢氣無污染。所以扒渣機的施工透風(fēng)設(shè)備需要仔細(xì)的選擇才能使用,120型小型扒渣機多少錢,計算風(fēng)量主要是通過稀釋炮煙或者低風(fēng)速來進(jìn)行計算,進(jìn)步透風(fēng)效率,但是扒渣機透風(fēng)設(shè)備的整體機能也有所下降,所以在選擇透風(fēng)設(shè)備裝置是要選器具有阻燃防靜電機能的透風(fēng)裝置,以保證扒渣機有足夠的同能機能,進(jìn)步工作效率。
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