腐蝕不僅會導(dǎo)致設(shè)備、管道的減薄、穿孔,甚至?xí)斐晌锪系男孤?,拉薩絕熱支架,裝置非計劃停車,嚴(yán)重影響生產(chǎn)的正常運(yùn)行,而且腐蝕產(chǎn)物會引起脫硫劑發(fā)泡和降解,使脫硫劑損耗增加,工藝能耗增加η。李峰等對醇胺法脫硫裝置的腐蝕行為進(jìn)行了較為的研究,再生塔、重沸器、盆富液換熱器及高溫富液管線都是腐蝕比較嚴(yán)重的部位,其中再生塔是脫硫裝置中腐蝕嚴(yán)重的設(shè)備勝利煉油廠加氫裝置酸性氣體脫硫系統(tǒng)胺液再生塔頂空冷器出口管線發(fā)生嚴(yán)重腐蝕,半年之內(nèi)該段管線先后共發(fā)生13起腐蝕泄漏事故。
醇胺法脫除H2S的主要反應(yīng)為反應(yīng)(1)和反應(yīng)(2)均為可逆放熱反應(yīng)。降溫、加壓有利于反應(yīng)向右進(jìn)行,生成硫化物和酸式硫化物,此為H2S的吸收反應(yīng)升溫、減壓有利于反應(yīng)向左進(jìn)行,生成的胺的硫化物分解,釋放出H2S,此為胺液的再生過程5可通過上述兩反應(yīng)即實(shí)現(xiàn)了H2S的吸收與胺液的再生,絕熱滑動支架,而且凈化效果好、能耗低,節(jié)能絕熱支架,所以醇胺法已成為液化氣脫硫的主要方法。但據(jù)近年來報道,由于脫硫裝置多為碳鋼材質(zhì),所以液化氣中的H2S帶來了嚴(yán)重的腐蝕問題。
對舊管托支架切割測量后發(fā)現(xiàn):其中三個彎頭(q108mm×6mm)的外弧頂部位已被腐蝕穿孔,形成拳頭般大小的孔洞,兩個彎頭外弧頂部位減薄到不足1mm。分析后得出,管線腐蝕的根本原因是加氫反應(yīng)生成大量H2S,與再生塔內(nèi)的水蒸氣形成了H2SNH3-H2OCO的腐蝕環(huán)境,此外流體沖刷、溶解氧也是腐蝕發(fā)生的重要原因Zhang等1將陣列電極技術(shù)與CFD相結(jié)合,確定了管道彎頭腐蝕行為與流體流動的關(guān)系。結(jié)果表明,腐蝕速率分布與管內(nèi)流速和剪切應(yīng)力分布基本一致,腐蝕速率出現(xiàn)在彎頭內(nèi)側(cè),腐蝕速率出現(xiàn)在穹頭的外側(cè)zeng等自主設(shè)計搭建了彎頭沖刷腐蝕實(shí)驗(yàn)裝置。
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