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濕式電除塵器存在的問題如下:
1)陽極不耐高溫,煙氣溫度較高時,對陽極壽命有影響,嚴重時可能燒蝕,使用壽命6年左右。
2)纖維織物的伸縮率較大,陽極布的張緊程度和浸水后發(fā)生的伸縮都會影響實際的極間距,進而影響到電場的穩(wěn)定性、電壓的正常運行。
3)煙氣流速較高,產(chǎn)生氣流帶出,PM2.5細微顆粒及氣溶膠脫除率低。
性能結(jié)果表明:粉塵去除率(含石膏):≥70%;SO3去除率:≥70%;霧滴含量:低于20mg/m3。目前,國電益陽發(fā)電有限公司300MW機組,國電滎陽煤電一體化有限公司一期600MW機組采用了柔性電極濕式靜電除塵技術(shù)。
鍋爐除塵器煙氣通過進煙道進入文丘里,在喉部的入口被水均勻的噴入,由于煙氣高速運動,因此噴入的水被其融化成細小的水霧濕煙氣中的灰料,這樣,灰料與水滴發(fā)生了碰撞凝聚,尤其是料徑細小的灰塵料可以被水霧水溶。密封罩為L形,左右側(cè)與煤餅貼近,形成密封罩,減少野風的進入,使從碳化室逸出的煙氣從密封罩內(nèi)上升進入設(shè)在密封罩上部的吸塵管道內(nèi)。達到次除塵和脫硫,這些為灰料的分離做好充分的準備,此后進入筒體,迅速降低溫度的煙氣繼續(xù)沖擊池內(nèi)的石灰水,將煙氣中的粉塵和SO2與池中的石灰水反應生成硫酸鹽,在慣性力、重力、附著力、凝聚力的作用下沉入水底完成第二次脫硫過程,被煙氣激起的水花,水霧與洗滌后的煙氣在風機引力下,氣水同時抬開,使煙氣與石灰水充分反應,然后經(jīng)葉輪脫水器進行了氣水分離,水經(jīng)泄水管流進水池,并使煙氣完成第三次除塵與脫硫,凈化后的氣體經(jīng)過風機排入大氣。
3、在原電除塵器出口處加設(shè)出氣端墻,保留原電除塵器進口煙道,重新設(shè)計安裝布風板及導流隔板,進口煙道由于要安裝擋板門,需要在設(shè)計的安裝位置處斷開,安裝擋板門和補償器后密封焊接;
4、保留原電除塵器的出口煙道和出口煙箱,出口煙箱喇叭口的上部開孔,從凈氣室接一段出口煙道與原出口喇叭口的開孔處相連,這樣既滿足設(shè)計要求,又盡可能的利用了原電除塵器的殼體和煙道,節(jié)約了成本,充分利用原來除塵器保溫系統(tǒng)。如果只能換幾條濾袋,需把新濾袋的袋口封閉,埋入除塵灰中幾天,增加新濾袋的阻力,使新濾袋的阻力與舊濾袋接近。增加本體及設(shè)備均做保溫設(shè)計,并負責實施安裝?;謴秃透鲁龎m器保溫損壞和拆除的部分;
5、新增旁通煙道和旁通閥。旁通煙道保證旁通閥打開時煙氣不與除塵濾袋接觸。將高、低壓控制柜集中布置在控制室,并在控制室裝設(shè)空調(diào)進行散熱,操作人員可在控制室中監(jiān)控電除塵器的運行情況,控制室是利用原有20m2房間進行改造、加固的,一般情況下控制室可布置在除塵器±0。用于鍋爐啟、停投油助燃工況及鍋爐排煙溫度超溫時,起到保護布袋作用。同時可實現(xiàn)除塵器的離線檢驗,通過PCL控制自動打開旁通閥,關(guān)閉煙氣進口閥,煙氣直接通過旁通煙道進入排氣煙道,有效保護濾袋。
6、新增必要的走梯平臺及照明,并增加一臺30m3空壓機,同時增設(shè)壓縮空氣儲氣罐、吸附干燥器、壓縮空氣輸送管路。
鍋爐除塵器改造僅把原來的第4電場改造成為轉(zhuǎn)動極板電場,實現(xiàn)了出口粉塵小于50mg/Nm3的預定目標,如果用傳統(tǒng)電除塵技術(shù)改造,那么需要在原來除塵器的基礎(chǔ)上增加兩個電場。在同等性能下,轉(zhuǎn)動極板電除塵器系統(tǒng)比傳統(tǒng)電除塵技術(shù)節(jié)能33%,每年可節(jié)約用電438萬kWh。