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內(nèi)蒙古蜂窩電捕焦油器廠家在線咨詢【華信盛科】

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發(fā)布時間:2020-12-21 07:50  






     焦化廠生產(chǎn)車間的主要工作為凈化煤氣及回收化工產(chǎn)物。集氣管處被冷卻后的煤氣進入橫管初冷器在一段循環(huán)水、二段制冷水的冷卻后煤氣溫度由80℃左右降至22℃左右,因此煤氣中的焦油成霧狀,大部分的焦油被氨水噴灑并隨之進入澄清槽,其他小部分的焦油霧隨煤氣進入電捕焦油器,經(jīng)電捕焦油器電捕后的煤氣含焦油量小于50mg/m3,達到工藝指標(biāo)。

      若電捕焦油器處置不妥,使煤氣中的焦油含量過高,勢必會對鼓風(fēng)機形成負擔(dān),減少鼓風(fēng)機使用壽命,容易導(dǎo)致事故發(fā)生,增大事故頻發(fā)率;含過高焦油霧的煤氣進入脫硫工段時,焦油會附著在脫硫塔輕瓷填料上,導(dǎo)致設(shè)備阻力增大,污染脫硫液,還會造成再生塔中硫泡沫生產(chǎn)困難,脫硫液無法再生,H2S在脫硫液中逐步飽和,脫硫液吸收H2S能力降低,煤氣質(zhì)量惡化;煤氣經(jīng)過硫銨工段時若含過量焦油,容易導(dǎo)致煤氣預(yù)熱器的堵塞,給操作帶來影響,母液噴灑后酸焦油留在飽和器內(nèi)部,導(dǎo)致裝備阻力增大,硫銨結(jié)晶質(zhì)量降低,同時阻礙了煤氣中氨的吸收;從飽和器出來的煤氣進入苯工段的終冷塔,大量的焦油霧滴再次冷卻后著于終冷塔內(nèi), 使終冷塔阻力上升,通過洗苯塔時還會有部分的焦油進入洗油中影響洗油質(zhì)量,使洗油黏度增大在設(shè)備內(nèi)流通困難,吸取苯族烴能力下降,從而影響苯的產(chǎn)量, 而且使洗油質(zhì)量降低,再生器使用頻次增加,導(dǎo)致洗油的浪費,使生產(chǎn)成本。



 電捕焦油器的三種構(gòu)造包括殼體,沉積機,電暈機,上下吊架,氣體在分布板等部件構(gòu)成,在這三種構(gòu)造中首要區(qū)別是沉淀極的方法、電暈極的排布方法、絕緣箱和饋電箱。

 1、同心圓式電捕焦油器,它是由很多個不一樣直徑的鋼板圓通構(gòu)成,由于這些鋼板圓通是以同一垂直軸為圓心,并以同一間距套在一塊而構(gòu)成沉淀極。因為電暈極之間的同性相斥.會使電場出現(xiàn)空位小空洞,也就是場強洞穴,同心圓電捕焦油器的制作精度需求高、裝置調(diào)試極為嚴格,在制作、裝置和運送中較易使同心度、水平度和筆直度發(fā)生改變,均會構(gòu)成陰陽極之間或其它部件間發(fā)生放電現(xiàn)象,難以達到需求的電壓,直接影響焦油的捕集功率,還易使電瓷瓶擊穿毀壞。

  2、管式電捕焦油器,它是因為鋼管與電暈線獨自構(gòu)成電場,其場強電壓取決于鋼管的半徑,其值為400R。因為管式電捕焦油器在每個管截面內(nèi)構(gòu)成等極間距電場,而管與管之間則是空位,由管板盲區(qū)堵住這些空穴,這就降低了圓筒內(nèi)有用空間的利用率,減少了凈化通道的截面積。

  3、蜂窩式電捕焦油器。蜂窩式與管式的構(gòu)造相同,是將通道截面由圓形改為正六邊形。兩個相鄰正六邊形共用一條邊,即靠中心的正六邊形的六條邊均被圍住它的六個正六邊形所共用,因為蜂窩式電捕焦油器具有構(gòu)造緊湊合理、沒有電場空穴、空間利用率高、重量輕、耗鋼材少和捕集特性好等長處,但存在制造難度大.在運送裝置過程中易發(fā)生誤差等缺陷。



電捕焦油器的操作與保護電捕焦油器的工作效率及除焦油功率不只與安裝調(diào)試過程密切相關(guān),更重要的是有必要加強操作保護,我公司在設(shè)備維護方面特別注意了以下幾個方面的問題,取得了較大的作用。

    (1)由于電捕焦油器在負壓下操作,所以有必要隨時留意煤氣含氧量,在兩小時一次的人工含氧量測試的基礎(chǔ)上,安裝了氣體氧含量分析儀,主動顯現(xiàn)煤氣的氧含量。當(dāng)含氧量超過0.6時,外表報警,以便及時查找原因,排除故障;當(dāng)含氧量超越008時,外表再次報警并主動跳閘。

    (2)為控制絕緣箱內(nèi)溫度,保溫用蒸汽夾套有必要接連供汽,正常時應(yīng)將溫度控制在95~11O’U規(guī)模內(nèi),一旦超過上述規(guī)模,外表當(dāng)即報警,要及時進行人工處理。

    (3)注意集氣管壓力及水封排液的疏通。集氣管壓力有必要控制在98~147Pa內(nèi),超出此標(biāo)準(zhǔn)時就要當(dāng)即進行調(diào)整,電捕焦油器前的水封及電捕焦油器的排液要持續(xù)疏通。

    (4)定時記載電壓、電流值。正常運行時,兩小時記載一次電捕焦油器的電壓和電流值。正常值應(yīng)為電壓30~35kV、電流80~95mA,若操作電壓波動較大,應(yīng)查看機體是不是有放電現(xiàn)象,并當(dāng)即關(guān)機查找原因。若因污物沉積在電暈絲上而形成電壓波動時,可用熱氨水沖洗法排除。電氣控制箱內(nèi)部和變壓器外部應(yīng)每半個月清掃一次。高壓電纜和瓷瓶的連接要足夠緊密,并外加保護層。電捕焦油器的操作柜聯(lián)鎖報警時,應(yīng)先查看是不是跳閘。



電捕焦油器的改進措施:

   (1)出于技術(shù)處理可靠的考慮,進出口應(yīng)盡可能的設(shè)置水封,便于安全出產(chǎn),即便需求加盲板也是在水封之后進行,這樣更加安全,也符合當(dāng)前的安全出產(chǎn)的總體需求。

   (2)在電暈極絲距離蜂窩底部出口處添加一個套環(huán),能夠削減電暈極絲在氣流動搖時瞬時碰觸沉淀極而打斷極絲。并在電暈極下端、吊環(huán)以上加裝內(nèi)徑4~5mm、壁厚2.5~4mm、長200~300mm的不銹鋼套管,維護電暈極,以延伸其使用時間。

    (3)因為目前的煤氣處理量較小,電捕焦油器沒有備用設(shè)備,一旦出現(xiàn)問題就愈加明顯,計劃新增1臺6萬m3/h 的電捕焦油器, 4臺電捕并聯(lián)運轉(zhuǎn)。

    (4)因為凈煤氣中含焦油等雜質(zhì)的影響,設(shè)備的壓縮機運轉(zhuǎn)周期短,故障率高。為此,我們在氣柜后又新建了2臺電捕焦油器,以改進煤氣壓縮機的運轉(zhuǎn)條件。

    (5)為防止絕緣子因受潮而導(dǎo)致?lián)舸┑仁露?,用氮氣維護絕緣箱的絕緣子十分重要,可采用電加熱,也可采用蒸汽加熱,氮氣出口溫度約80℃,氮氣用量約50m3/h。如果沒有氮氣,筆者以為也可用凈化后的焦?fàn)t煤氣加熱后作為維護氣。



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