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除鐵器廠性價比高「在線咨詢」

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發(fā)布時間:2020-10-07 13:30  







除鐵器廠改善措施

國內(nèi)廠家吸收了強油循環(huán)除鐵器先進的規(guī)劃思想,從頭規(guī)劃除鐵器,生產(chǎn)出國產(chǎn)強迫油冷除鐵器,成功應用于國內(nèi)各大港口、礦山、電廠,并且有部分產(chǎn)品出口,獲得外商的好評。

1) 參考除鐵器廠主動散熱的特點,做出一整套新油循環(huán)散熱體系。新體系未將除鐵器本體與散熱體系分離,而是集成到一同,實現(xiàn)了一體化規(guī)劃。消除了本體與散熱體系移動不同步的問題,使除鐵器結(jié)構(gòu)緊湊,總體質(zhì)量減輕,便于運輸與安裝。

2) 將卸鐵方法由人工卸鐵改為自動卸鐵,進步了卸鐵功率,實現(xiàn)了除鐵器的不間斷運行。

3) 對除鐵器廠本體內(nèi)部進行規(guī)劃創(chuàng)新,尤其采用了全新的散熱油路使線圈散熱面積增大,散熱功率升高,降低了除鐵器的溫升。國產(chǎn)強油循環(huán)除鐵器由機架、除鐵器本體、油循環(huán)散熱體系、自卸輸送帶體系組成。人工卸鐵管道式永磁除鐵器在水泥職業(yè)中,醉早引入的一種除鐵裝置為人工卸鐵管道式永磁除鐵器,該永磁除鐵器一般用于產(chǎn)值不高,運送管徑不大(小于600mm×600mm),管道為垂直裝置或與地面傾斜角度大于60°的場合。具有結(jié)構(gòu)簡略,功率高,維護方便等特點。電控體系在配電室內(nèi),采用遠程操控和操作。

除鐵器廠實施結(jié)果

國內(nèi)廠家學習變被動為主動散熱的先進技術(shù)理念,成功對除鐵器進行了優(yōu)化改造,形成了自己的品牌和專利技術(shù)。電磁除器缺點是整流控制元件較多、較雜亂、故障點較多,而且冷、熱態(tài)磁場強度有差異。改造后,設(shè)備性能獲得了提高,已逾越國外同類產(chǎn)品,達到了水平。隨著國內(nèi)除鐵器制作水平的進步和磁性能指標的添加,除鐵器國家標準也做了相應的修訂,新標準規(guī)定除鐵器新的技術(shù)參數(shù)為> 900GS 1200GS 1500GS,較1995 年的國標有較大的提高。


除鐵器廠的運用立異

國產(chǎn)強油循環(huán)除鐵器的面世,帶來了除鐵設(shè)備行業(yè)的一次革新,但在運用中呈現(xiàn)了新的問題。勵磁線圈選用先進的環(huán)氧樹脂絕緣固化處理技能,且線圈作業(yè)溫度低,大大減緩了線圈的老化速度,明顯提高了除鐵器的使用壽命。煤炭港口除鐵器大多裝置在帶式運送機上部,與帶式運送機運動方向筆直,懸掛高度在500 ~ 700mm。除鐵器廠懸掛高度是指從除鐵器本體下外表到港口帶式運送機上外表之間的筆直間隔,包括自卸運送帶天然懸垂與除鐵器下外表之間的間隔,為100 ~ 150mm,而從帶式運送機上外表到自卸運送帶下外表之間只剩下400 ~ 600 mm,除鐵器廠將會使煤炭進入自卸輸送帶與除鐵器下外表之間的空地內(nèi),形成自卸運送帶停止工作,影響除鐵器運行。

除鐵器廠

當煤層十分厚時,大粒度煤塊會與除鐵器發(fā)作碰撞,使得除鐵器運送帶或本體受損。更嚴峻的是,當自卸運送帶停止運行時,除鐵器本體仍然通電,還有電磁場存在,當有大型鐵器通過時,持續(xù)發(fā)生吸附作用,對除鐵器自卸輸送帶,輸煤運送帶構(gòu)成嚴峻的要挾。除鐵器廠蒸騰冷卻電磁除鐵器所獨有而其他除鐵器所沒有的特點是,它具有杰出的自調(diào)節(jié)才能。為了保證帶式運送機的正常工作,有必要約束煤層高度或提高除鐵器懸掛高度。在除鐵器前方的帶式運送機上裝置一定高度的人字形分流器和擋煤板是約束煤層高度的主要辦法。除鐵器廠能夠使煤層均勻分布,并降低煤層高度。但實踐運行時會形成很多的煤炭散落,對帶式運送機運行帶來晦氣影響,因此不建議運用。


如果將除鐵器廠提升200 ~ 300 mm,吊高為700 ~ 900 mm,除鐵性能將大幅度下降。除鐵器廠所以客戶對除鐵器磁場強度要求的進步,致使電磁除鐵器也向大型化發(fā)展,電磁除鐵器勵磁線圈的溫升也越來越高。當除鐵器在額外吊高550mm 處的磁感應強度為1500 GS,而在750 mm 處是850 ~ 900 GS, 900 mm 處只要600 ~ 650 GS。這種磁感應強度關(guān)于吸除煤中雜鐵是不行的,有必要尋找其他途徑來解決。

研究標明,當除鐵器懸掛高度在850 mm 時,煤層基本上不會與除鐵器廠發(fā)作碰撞,自卸帶式輸送機與除鐵器之間空地也只要少量的煤炭,不會影響除鐵器的正常運轉(zhuǎn)。除鐵器廠作業(yè)原理將蒸騰冷卻系統(tǒng)移植于電磁除鐵器,即為蒸騰冷卻電磁除鐵器,像除鐵器廠那樣,蒸騰冷卻電磁除鐵器的線圈和鐵芯,浸泡在冷卻介質(zhì)中,冷凝器布置在除鐵器的頂部。而額外磁感應強度指標為2500GS 除鐵器,在其正下方850 mm 處的磁感應強度值在1100 GS 以上,能夠滿足除雜需求。因此,運用高場強除鐵器( 2500 GS) ,并使其懸掛高度在850 mm左右,既確保港口帶式輸送機正常運轉(zhuǎn),又能獲得良好的除雜效果。

除鐵器廠是國內(nèi)目前運轉(zhuǎn)穩(wěn)定,性價比較好的除鐵器之一。其規(guī)劃與出產(chǎn)是國內(nèi)廠商打破傳統(tǒng)思想,吸收國外先進規(guī)劃制造經(jīng)驗,開辟創(chuàng)新的結(jié)果。第三,在規(guī)劃時,采取辦法降低磁阻,削減漏磁,電磁除鐵器的場強大幅度提高,吸力問題迎刃而解。中煤秦皇島公司進口的強油循環(huán)除鐵器推動了國內(nèi)除鐵器職業(yè)的開展,關(guān)于我國除鐵器技術(shù)躋身世界先進行列具有不可替代的作用。電磁除鐵器技術(shù)的規(guī)劃與應用標明,除鐵器廠的技術(shù)進步需要與工程實踐緊密結(jié)合,開辟思想,與時俱進,才能夠滿足設(shè)備運轉(zhuǎn)的需要和用戶的需求。


除鐵器廠經(jīng)濟效益剖析

直接效益

運用除鐵器廠后,削減旋流器、渣漿泵及管道磨損,削減維修費用。渣漿泵替換周期可由原來的90 d 延伸至150 d,每年可少替換2 次,且可以延伸管道和旋流器的運用壽命,單是渣漿泵的替換費每年就可節(jié)省費用1. 6 萬元。

收回碎鋼球的效益。除鐵器廠與過漿池選用Φ90mm鋼絲骨架增強塑料軟管大斜度銜接,該軟管內(nèi)壁不易粘附和阻塞、易清洗、安裝簡略、便于拆卸,過漿速度高,在使用進程中解決了管道阻塞而形成的溢漿現(xiàn)象,進步出產(chǎn)功率,節(jié)約了漿料和水資源,減小勞動強度。球磨機每天加120 mm鋼球9. 5 t,排出的碎球直徑按30 mm 核算,這樣排出的碎球質(zhì)量約為新加球質(zhì)量的1. 6%,即每天約可收回碎球0. 15 t,每年可收回碎鋼球52. 5 t,每噸按2 000 元計,每年可創(chuàng)直接經(jīng)濟效益10. 5 萬元。因而每年可創(chuàng)造直接經(jīng)濟效益12. 1 萬元。

由于削減毛病停檢次數(shù)和停檢時刻,體系作業(yè)率將有必定程度的提高,加之生產(chǎn)能力的提高,其經(jīng)濟效益非??捎^。

球磨機排礦端運用弧形除鐵器,對收回碎鋼球和鐵屑、提高體系生產(chǎn)能力、削減后續(xù)設(shè)備的磨損、除鐵器廠檢修周期、削減失效鋼球?qū)δサV的影響、降低體系耗費都有顯而易見的作用。

除鐵器廠每年除產(chǎn)生12. 1 萬元的直接經(jīng)濟效益,因削減毛病停檢次數(shù)和停檢時刻、體系作業(yè)率提高產(chǎn)生的經(jīng)濟效益愈加可觀。



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