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一、電位器動噪聲原因分析
一段時期來,我廠φ12,φ16,φ30mm直滑式電位出現(xiàn)了較嚴(yán)重的動噪聲超差現(xiàn)象,動噪聲高達50~80mV,造成了較大的經(jīng)濟損失。為此成立了攻關(guān)課題小組,對動噪聲超差的原因進行詳細(xì)的分析、試驗和探討。3、旋轉(zhuǎn)/按鈕開關(guān):照相機節(jié)氣門位置傳感器多功能開關(guān)4、DC電機電驅(qū)電刷。對大量的電位器樣品進行了測試、解剖和分析,發(fā)現(xiàn)對于線性特性電位器。動噪聲超差點出現(xiàn)在J部與H部得搭接處(如圖1所示),對于指數(shù)或?qū)?shù)曲線電位器動噪聲超差點出現(xiàn)在M部與H部的搭接(如圖2所示)。我們對搭接處坡高進行了測量,發(fā)現(xiàn)噪聲大的碳膜片相對較高且較陡,而噪聲低的碳膜片坡高相對較低且腳平緩。對這一現(xiàn)象的分析認(rèn)為正是由于搭接處形成一階梯狀的結(jié)構(gòu),使電刷早滑動到搭接處是時產(chǎn)生了所謂的“跳躍效應(yīng)”,引起電刷與膜片的電氣接觸時間中斷,從而引起動噪聲超差。那么因素,在漿料及碳膜片制造工藝過程中,為了找出主要因素,進行了試驗。
二、試驗過程中及數(shù)據(jù)
1、 漿料制造過程中,樹脂對動噪聲的影響
選用兩批樹脂進行了對比試驗(這兩批樹脂是同一間廠家的同一品種但不同批量樹脂),其中一批樹脂粘度較高。調(diào)阻激光修調(diào)是把一束聚焦的相干光在微機的控制下定位到工件上,使工件待調(diào)部分的膜層氣化切除以達到規(guī)定參數(shù)或阻值。把這兩批樹脂各按標(biāo)準(zhǔn)配方與其它原材料配合按標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)出來漿料,分別在絲網(wǎng)印刷機上印刷一品種同一阻值的碳膜片。各裝配成一批電位器,各隨機抽樣20只,并對其動噪聲進行測量,數(shù)據(jù)對比比如表1.
從表1的試驗數(shù)據(jù)中可明顯看出,在同樣的生產(chǎn)條件下,由粘度較高的樹脂制備的漿料所生產(chǎn)的碳膜片裝配而成的電位器動噪聲遠(yuǎn)大于粘度適中樹脂所生產(chǎn)的碳膜片裝配而成的電位器動噪聲。由此所見,樹脂基質(zhì)量是影響電位器動噪聲的一個主要因素。
2、 漿料配方中客額量對動噪聲的影響
在漿料的輥軋過程中,配方中的溶劑是影響輥軋時間,進而影響棍軋漿料的質(zhì)量的一個因素。厚膜電阻是本公司專門為電噴型汽車發(fā)動機節(jié)氣門位置傳感器設(shè)計的,產(chǎn)品在燃油、潤滑油及鹽化霧等工業(yè)環(huán)境中具有較強的抗腐蝕能力,輸出線性特性曲線好、抗磨性能強、使用壽命長,可用于多個系統(tǒng)的節(jié)氣門位置傳感器。這是因為在叫漿料輥軋過程中,輥軋時間與溶劑量廠正比,如果溶劑量過少,那么輥軋時時間就會較短,從而漿料輥軋不充分,使?jié){料質(zhì)量變差。未了進行對比,我們做了如下試驗,配制兩種同類漿料,一種按標(biāo)準(zhǔn)溶劑量進行配合,另一種溶劑量減半,
厚膜電路是集成電路的一種,用絲網(wǎng)印刷和燒結(jié)等厚膜工藝在同一基片上制作無源網(wǎng)絡(luò),并在其上組裝分立的
半導(dǎo)體器件芯片或單片集成電路或微型元件,再外加封裝而成的混合集成電路。
厚膜混合集成電路是一種微型電子功能部件是指將電阻、電感、電容、半導(dǎo)體元件和互連導(dǎo)線通過印刷、燒成和焊接等工序,在基板上制成的具有一定功能的電路單元。