【廣告】
發(fā)那科因熱導(dǎo)致故障的原因及維修方法
發(fā)那科因熱導(dǎo)致故障的原因及維修方法 在工控機部件中,CPU的溫度高。就像大腦控制人體的運動一樣,CPU控制工控機部件的所有運動,這需要大量的動力。結(jié)果,很可能會產(chǎn)生熱量,并且如果未正確冷卻,則CPU將發(fā)生故障,并且將無法正常運行。這是熱失控。 ,即使CPU變熱,風(fēng)扇或散熱器之類的冷卻設(shè)備也會散發(fā)熱量,因此不會發(fā)生熱失控。風(fēng)扇,散熱器和水冷卻散熱器,如果這些冷卻設(shè)備被大量灰塵堵塞,或者風(fēng)扇由于故障而停止工作,則CPU的溫度不會下降,并且會出錯。因此,讓我們首先檢查發(fā)那科工控機內(nèi)的氣流,看看它是否被正確冷卻,以及CPU溫度是否異常。如果您發(fā)現(xiàn)高溫的原因,只需將其消除,它應(yīng)該恢復(fù)正常。
致發(fā)那科機器人出現(xiàn)回火和觸頭磨損的原因及維修措施
致發(fā)那科機器人出現(xiàn)回火和觸頭磨損的原因及維修措施: 發(fā)那科機器人焊接單元中常見的故障之一是回火和觸頭過早磨損。造成回火的主要原因是噴槍襯管修剪不當(dāng)。當(dāng)襯管太短時,襯管將無法正確固定在固定頭中,從而導(dǎo)致燒回。為避免此問題,請按照制造商的建議進行適當(dāng)?shù)囊r管修整。選擇專為精準襯管修整和安裝而設(shè)計的高質(zhì)量襯管也很有幫助。 返燃是觸點過早磨損的一種原因,但是磨損也可能是由其他因素引起的。發(fā)那科機器人使用質(zhì)量低劣的金屬絲進行大量鑄造可能是另一個原因,因為與使用質(zhì)量更好,更直的金屬絲相比,它會很快磨損觸頭。太緊的驅(qū)動輥也可能導(dǎo)致拉絲問題,從而更快地磨損觸頭。不合適的焊接參數(shù)(例如,焊接溫度太高或太低)也會過早地磨損觸頭,并迫使更換頻率更高。相應(yīng)地調(diào)整參數(shù)以小化此問題。另外操作員培訓(xùn)對于防止機器人焊接中的常見故障也至關(guān)重要。
發(fā)那科伺服驅(qū)動器數(shù)控系統(tǒng)過電流維修指導(dǎo)
發(fā)那科伺服驅(qū)動器數(shù)控系統(tǒng)過電流維修指導(dǎo) 伺服驅(qū)動器設(shè)置可能不適用于該應(yīng)用程序:出廠默認的發(fā)那科驅(qū)動器設(shè)置并不總是適用于該應(yīng)用程序。預(yù)設(shè)的加減速配置文件可能不正確。例如,如果將加速度編程為對于所需的轉(zhuǎn)矩而言過快,則驅(qū)動器可能會看到過多的電流涌入。在高慣性負載快速減速期間,可能會發(fā)生同樣的情況。驅(qū)動器可能還允許設(shè)置自定義V/f(伏特/赫茲)模式,以使其輸出適應(yīng)負載轉(zhuǎn)矩曲線,盡管這可能會涉及大量的嘗試和錯誤。同樣,不正確的設(shè)置可能會導(dǎo)致過電流故障。開發(fā)了磁通矢量驅(qū)動算法以通過在現(xiàn)場設(shè)置過程中仔細建模電動機并調(diào)整驅(qū)動器設(shè)置來解決此問題。矢量控制是否合適完全取決于應(yīng)用。為了解決造成過電流的原因,在應(yīng)用程序允許的情況下調(diào)整加速/減速和控制參數(shù),直到故障解決。如果無法解決,并且解決了其他過電流的潛在原因,則問題可能出在發(fā)那科驅(qū)動器輸出短路?;蛘?,可能需要更高額定輸出的驅(qū)動器。在某些應(yīng)用中,異常高的啟動轉(zhuǎn)矩可能意味著150%FLA的通常重載額定值是不夠的,因此需要更高額定值的驅(qū)動器。
維修發(fā)那科機器人不能關(guān)機故障的操作
維修發(fā)那科機器人不能關(guān)機故障的操作: 目視檢查外部組件是否損壞和磨損。清除傳感器或光學(xué)組件上的所有灰塵或碎屑。檢查是否有油脂泄漏,必要時清潔并重新加注。聆聽是否有過度振動或異常聲音。更換油脂,并確保選擇制造商推薦的選項。檢查制動器的運行,以確保沒有延遲。檢查關(guān)機鍵、外殼連接線是否脫落,若都是正常的請更換主板。完成徹底的功能測試,以確保發(fā)那科機器人符合規(guī)格。