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球磨機使用新氧化鋁陶瓷研磨體后,相對于高鉻鋼球主要有以下優(yōu)勢:
降低水泥粉磨電耗:
降低球磨機裝載量30%以上,磨機主機電流可降低20%以上,噸水泥用電量降低15%以上。以Φ4.2 m×13 m水泥球磨機為例:用鋼球、鋼段研磨體,磨機產(chǎn)量在210 t/h左右,水泥的平均電耗約30 kWh/t。而用新型氧化鋁陶瓷研磨體后,磨機的平均電耗可降低到25 kWh/t以下。若電費按0.6元/kWh計算,噸水泥制造成本可節(jié)約3.0元,按每年磨機產(chǎn)量100萬噸水泥計算,節(jié)約成本約300萬元。
磨機正常運行后要密切關(guān)注各系統(tǒng)參數(shù)的變化,主機電流、磨機進出料口等處負壓、出磨氣體溫度等參數(shù)會出現(xiàn)較大幅度的變化,應(yīng)根據(jù)磨況變化及時進行調(diào)整。粉磨設(shè)備的工藝參數(shù)應(yīng)與之前相適應(yīng)或者接近,確保磨機系統(tǒng)安全運行。同時崗位操作工盡快適應(yīng)新的粉磨工況,在穩(wěn)定水泥粉磨系統(tǒng)產(chǎn)、質(zhì)量的前提下,節(jié)電降耗。因新型研磨體非金屬組織結(jié)構(gòu)特性,更換研磨體后靜電吸附減少或者消失,磨內(nèi)物料流速往往會加快甚至失控,由于物料在磨內(nèi)沒有足夠停留時間,物料得不到充分研磨,如果解決不好,會導(dǎo)致選粉機循環(huán)負荷加大,磨內(nèi)物料急劇增加,料球比失調(diào),出磨提升機電流上升,出磨成品率和成品提升機電流下降,反復(fù)循環(huán),使磨機系統(tǒng)無法正常運行,影響生產(chǎn)。
對于節(jié)能球磨機內(nèi)部通風(fēng),比較簡捷解決辦法磨尾拔氣筒上部增設(shè)軸流風(fēng)機,同時對磨機回轉(zhuǎn)篩、出料溜槽等部位進行密閉堵漏,防止因漏風(fēng)而造成磨機通風(fēng)短路。這樣磨機內(nèi)部通風(fēng)順暢,也解決了磨頭冒灰問題。同樣,鎖風(fēng)系統(tǒng)也須搞好,否則,風(fēng)機風(fēng)從排料口處直接被抽走了,形成了通風(fēng)短路,磨內(nèi)就沒有多少風(fēng)了。其次,我們需要了解控制設(shè)備內(nèi)部的風(fēng)速也是非常重要的。
總之,保持球磨機內(nèi)部通風(fēng)和控制風(fēng)速是保證設(shè)備高率運轉(zhuǎn)的必要條件,缺一不可。