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五旋挖鉆機回轉(zhuǎn)抖動
故障現(xiàn)象:
一臺SR220旋挖鉆機,整機工作時間為8793小時。發(fā)動機工作在1檔,做回轉(zhuǎn)動作時回轉(zhuǎn)抖動嚴重;放在10檔時有輕微抖動,主泵1壓力波動大??蛰d試其它動作:當泵1提供液壓油時泵1的壓力就有擺動。當主泵2單獨供油時工作正常。
故障分析:
回轉(zhuǎn)動作時回轉(zhuǎn)抖動一般是:回轉(zhuǎn)主壓力油抖動使回轉(zhuǎn)斷續(xù)動作,從而導(dǎo)致回轉(zhuǎn)抖動。
故障原因:
1.回轉(zhuǎn)先導(dǎo)油路故障導(dǎo)致故障;
2.回轉(zhuǎn)繼電器工作不穩(wěn)定導(dǎo)致故障;
3.回轉(zhuǎn)馬達損壞導(dǎo)致故障;
4.主泵損壞導(dǎo)致故障。
排故方法:
1.檢測先導(dǎo)油路油壓,壓力不正常。1檔時先導(dǎo)油路壓力為19bar;10檔時先導(dǎo)壓力達到38bar,但壓力比較穩(wěn)定,不會引起回轉(zhuǎn)抖動。故排除先導(dǎo)油路故障及回轉(zhuǎn)繼電器故障;
2.假如是回轉(zhuǎn)馬達損壞就不會引起其它動作的抖動。而做其它動作時主壓力也隨著改變,故可排除回轉(zhuǎn)馬達損壞;
3.跟據(jù)故障現(xiàn)象及檢測結(jié)果判斷為主泵及先導(dǎo)泵損壞。更換主泵及先導(dǎo)泵后鉆機工作正常。
排故體會:
更換主泵及先導(dǎo)泵后鉆機工作正常。
在鉆孔過程中發(fā)生坍孔如何處理?
1、質(zhì)量問題及現(xiàn)象:
在鉆孔過程中或成孔后井壁坍塌。
2、原因分析:
1)由于泥漿稠度小,護壁效果差,出現(xiàn)漏水;或護筒埋置較淺,或周圍封堵不密實而出現(xiàn)漏水;或護筒底部的粘土層厚度不足,護筒底部漏水等原因,造成泥漿水頭高度不夠,對孔壁壓力減少。
2)泥漿相對密度過小,致使水頭對孔壁的壓力較小。
3)在松軟砂層中鉆孔時進尺過快,泥漿護壁形成較慢,并壁滲水。
4)鉆進時未連續(xù)作業(yè),中途停鉆時間較長,孔內(nèi)水頭未能保持在孔外水位或地下水位線以上2m,降低了水頭對孔壁的壓力。
5)操作不當,提升鉆頭或吊放鋼筋籠時碰撞孔壁。
6)鉆孔附近有大型設(shè)備作業(yè),或有臨是時通行便道,車輛通行時產(chǎn)生振動。
7)清孔后未及時澆注砼,放置時間過長。
3、預(yù)防措施:
1)在鉆孔附近,不要設(shè)臨時通過便道,禁止有大型設(shè)備作業(yè)。
2)在陸地埋置護筒時,應(yīng)在底部夯填50cm厚的粘土,在護筒周圍也要夯填粘土,并注意夯實,護筒周圍要均勻回填,保證護筒穩(wěn)固和防止地面水的滲入。
3)水中振動沉入護筒時,應(yīng)根據(jù)地質(zhì)資料,將護筒沉穿於泥及透不層,護筒之間的接頭要密封好,防止漏水。
4)應(yīng)根據(jù)設(shè)計部門提供的地質(zhì)勘探資料,根據(jù)地質(zhì)情況的不同,選用適宜的泥漿比重、泥漿粘度有不同的鉆進速度。如在砂層中鉆孔時,應(yīng)加大泥漿稠度,選用較好的造漿材料,提高泥漿的粘度以加強護壁,并適當降低進尺速度。
5)當汛期或潮汐地區(qū)水位變化較大時,應(yīng)采取升高護筒,增加水頭或用虹吸管等措施保證水頭壓力相對穩(wěn)定。
6)鉆孔時要連續(xù)作業(yè),無特殊情況中途不得停鉆。
7)提升鉆頭、下放鋼筋籠時應(yīng)保持垂直,盡量不要碰撞孔壁.
8)若澆筑準備工作不充分,暫時不要進行清孔,清孔合格后要及時澆筑砼。
9)供水時不得將水管直接沖射孔壁,孔口附近不得集聚地表水。
橋墩滑模施工時局產(chǎn)部坍塌或掉角怎么辦?
橋墩局部出現(xiàn)坍塌或掉角。
1)分段不當。
2)滑模提升過。
3)千斤頂高差偏大。
4)角部振搗不好,砼強度較低。
1)分段要適當。
2)滑模的提升速度要適宜,不可過。
3)要經(jīng)常觀察并注意千斤頂?shù)母卟畈灰^大。
4)在砼的振搗時,不要漏振,保證振搗質(zhì)量。
5)控制砼的坍落度,添加外加劑,提高砼的早期強度。
4、處理措施:
1)局部坍塌或掉角可采用同標號細石砼進行整修。
2)如坍塌面積較大無法整修補救時則需鑿除重新澆筑。