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對(duì)襯板進(jìn)行熱處理,是降低球磨機(jī)襯板磨損的重要途徑,因此要根據(jù)襯板的材質(zhì),選擇合適的熱處理工藝。然而在實(shí)際的工作中,相關(guān)工作人員缺乏對(duì)襯板材質(zhì)的認(rèn)識(shí),從而熱處理的工作中,對(duì)襯板的加工不足,不僅沒(méi)有起到強(qiáng)化的作用,反而使襯板的強(qiáng)度更低,在受到鋼球、物料的撞擊時(shí),就會(huì)出現(xiàn)塑性變形的現(xiàn)象。熱處理工藝不合理,還會(huì)影響襯板的屈服強(qiáng)度,使球磨機(jī)螺栓在巨大的剪切力的作用下,發(fā)生斷裂的現(xiàn)象。
煤倉(cāng)采用超高分子量聚乙烯襯里之后,可提高煤倉(cāng)的儲(chǔ)量和防止堵塞。超高分子量聚乙烯用作洗煤廠震動(dòng)篩煤機(jī)的篩板,可降低噪音,改善勞動(dòng)環(huán)境。此外,超高分子量聚乙烯還可用于制造煤的輸送管道、過(guò)濾器的刮板等的材料。
由于煤倉(cāng)襯板具有很多的優(yōu)良特性,國(guó)內(nèi)外大多采用該材料制造內(nèi)襯。煤倉(cāng)襯板內(nèi)襯的成型方法,常見(jiàn)的有兩種模壓成型和機(jī)械加工,模壓成型的煤倉(cāng)襯板的表面光潔度好、球圓度好、成型工藝不受分子量高低的限制、耐磨性好,但煤倉(cāng)襯板有縮口現(xiàn)象。機(jī)加工國(guó)內(nèi)多是普通機(jī)床手工加工,因此煤倉(cāng)襯板的表面光潔度以及球圓度都不大理想,磨損率較高。
鍋爐給煤中斷的現(xiàn)象磨煤機(jī)入口管發(fā)生堵塞時(shí),給煤機(jī)入口與磨碗上部差壓下降,磨煤機(jī)電流降低,磨碗上下部差壓減小,磨煤機(jī)入口風(fēng)壓下降,冷風(fēng)調(diào)門自動(dòng)開(kāi)大,磨出口溫度上漲較快,機(jī)組主汽壓力下降,煤主控在自動(dòng)時(shí),其他運(yùn)行磨煤量增加。當(dāng)監(jiān)盤發(fā)現(xiàn)磨組參數(shù)有上述異常變化時(shí),判斷為磨煤機(jī)入口管堵塞。故障給煤機(jī)給煤量到零;斷煤信號(hào)報(bào)警;煙氣含氧量上升;床溫下降,返料溫度下降;蒸汽流量、壓力、溫度下降,爐膛壓力降低;給煤機(jī)內(nèi)部溫度高報(bào)警。
可以通過(guò)技術(shù)改造,改變煤倉(cāng)結(jié)構(gòu)、煤倉(cāng)內(nèi)壁鋪設(shè)超高分子量聚乙烯煤倉(cāng)襯板以及安裝煤倉(cāng)疏通機(jī)等方法改善給煤機(jī)入口堵煤的現(xiàn)象。對(duì)于經(jīng)常發(fā)生給煤機(jī)堵煤?jiǎn)栴}的電廠,應(yīng)根據(jù)實(shí)際設(shè)備情況進(jìn)行相應(yīng)設(shè)備的技術(shù)改造,以解決困繞鍋爐安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的給煤機(jī)堵煤?jiǎn)栴}。
煤倉(cāng)壁采用的膨脹螺栓固定,襯板與煤倉(cāng)壁一起打孔,先用Φ14mm鉆頭鉆通孔,再用Φ22mm的鉆頭擴(kuò) 孔,采用m12X150的膨脹螺栓固定。螺栓布局按10—15條/m2,在受沖擊較大的區(qū)域可以增加螺栓固定。為了考慮襯板的螺栓系數(shù),在安裝時(shí)應(yīng)考慮膨脹間隙,應(yīng)將豎縫間隙在4mm-8mm之間。