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從尿素粉塵產(chǎn)生的原因及危害、治理措施談起,針對(duì)xxx化肥有限公司三廠φ19 m尿素造粒塔粉塵回收裝置運(yùn)行狀況不佳的問題,通過計(jì)算確定了尿素造粒塔所用冷卻空氣量后,提出了粉塵回收裝置的改造方案及實(shí)施步驟。改造后裝置運(yùn)行情況良好,取得了良好的環(huán)保效益和經(jīng)濟(jì)效益。鼓風(fēng)機(jī)在變頻器的控制下送適量的風(fēng)(用除濕空氣)到達(dá)流化床底部,朝上的氣體流使尿素顆粒層流化。
從尿素粉塵產(chǎn)生的原因及危害、治理措施談起,針對(duì)xxx化肥有限公司三廠φ19 m尿素造粒塔粉塵回收裝置運(yùn)行狀況不佳的問題,通過計(jì)算確定了尿素造粒塔所用冷卻空氣量后,提出了粉塵回收裝置的改造方案及實(shí)施步驟。改造后裝置運(yùn)行情況良好,取得了良好的環(huán)保效益和經(jīng)濟(jì)效益。被篩分出的和從旋風(fēng)分離器底部出來的小粒尿素一并包裝,另作它用。
粉塵回收設(shè)計(jì)說明
(一)、技術(shù)特點(diǎn):
1、該造粒塔粉塵回收技術(shù)應(yīng)用了三段吸收、二段分離工藝,有效保證除塵效果和氣水分離,避免霧化洗滌液帶出造粒塔外,造成二次污染。
2、在分離過程中使飽和熱氣中的尿素液滴冷凝并分離,確保不帶入大氣中。
3、吸收過程、分離過程采用防結(jié)晶二層分離器,減少熱壓頭損失,保證冷卻尿素顆粒空氣用量。
(二)、粉塵回收裝置控制操作優(yōu)勢(shì):
1、裝置全部置于造粒塔上方,操作簡便與生產(chǎn)系統(tǒng)合為一體。
2、采用防結(jié)晶低阻分離器和清洗洗滌器,一次性徹底分離粉塵,阻力更小。
3、裝置采用原塔自然通風(fēng),不外加強(qiáng)力通風(fēng)設(shè)施。
有大量顆粒的群居就有流化床的存在
當(dāng)流體通過床層的速度逐漸提高到某值時(shí),顆粒出現(xiàn)松動(dòng),顆粒間空隙增大,床層體積出現(xiàn)膨脹。如果再進(jìn)一步提高流體速度,床層將不能維持固定狀態(tài)。此時(shí),顆粒全部懸浮于流體中,顯示出相當(dāng)不規(guī)則的運(yùn)動(dòng)。隨著流速的提高,顆粒的運(yùn)動(dòng)愈加劇烈,床層的膨脹也隨之增大,但是顆粒仍逗留在床層內(nèi)而不被流體帶出。床層的這種狀態(tài)和液體相似稱為流化床。導(dǎo)熱油電加熱器的循環(huán)工作使其取得了事半功倍的效果導(dǎo)熱油電加熱器是一種新型、安全、節(jié)能,低壓(常壓下或較低壓力)并能提供高溫?zé)崮艿奶胤N工業(yè)爐,是一種以電為熱源,導(dǎo)熱油為熱載體,利用循環(huán)油泵強(qiáng)制液相循環(huán)。其中,流化床的種類有:小流化床,鼓泡流化床,騰涌流化床。
流化床燃燒方式的特點(diǎn)是:
1.清潔燃燒,脫硫率可達(dá)80%~95%,NOx排放可減少50%;
2.燃料適應(yīng)性強(qiáng),特別適合中、低硫煤;
3.燃燒,可達(dá)95%~99%;
4.負(fù)荷適應(yīng)性好。負(fù)荷調(diào)節(jié)范圍30%~100%。
國內(nèi)、外治理尿素造粒塔粉塵方法
2.1我國化肥廠的尿素裝置大部分采用荷蘭Stamicarbon公司、意大利Snamprogetti公司、美國Manto、日本三井東洋公司、美國UTI公司、瑞士Ammonia Casale及中國五環(huán)公司的氨氣提、二氧化碳汽提、ACES、熱循環(huán)、分流反應(yīng)循環(huán)SSR法和水溶液全循環(huán)法尿素生產(chǎn)工藝技術(shù),其能力為日產(chǎn)尿素300-2740t/d。大化肥大多以前幾種方法為主,中、小化肥以二氧化碳?xì)馓岷退芤喝h(huán)為主。造粒塔有機(jī)械通風(fēng)和自然通風(fēng)二種,以自然通風(fēng)為主。無論采用哪種工藝,只要采用高塔造粒就會(huì)存在粉塵的排放和污染。第三條:電加熱爐范圍內(nèi)的管道應(yīng)采取保溫措施,但法蘭連接處不宜采用包覆措施。這是目前生產(chǎn)工藝和設(shè)備條件下無法避免的粉塵。