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生物質(zhì)鍋爐除塵方案
緊湊型生物質(zhì)鍋爐除塵方案濾芯上粉塵的整理是由來(lái)自?xún)?chǔ)氣室的緊縮空氣產(chǎn)生短時(shí)刻的沖擊完結(jié)的。曾經(jīng)的加工工藝是20號(hào)鋼絲加工成環(huán)形后,接口處用電焊焊牢并打磨滑潤(rùn)。緊縮氣的沖擊是按規(guī)則的時(shí)刻距離并經(jīng)過(guò)整理閥來(lái)完成的,經(jīng)過(guò)噴管或文丘里噴嘴施加的緊縮氣沖擊由內(nèi)向外吹緊湊型濾芯,這一進(jìn)程僅僅一會(huì)兒,沉積到緊湊型濾芯上的粉塵便松開(kāi)并墜落到坐落其下面的鏈?zhǔn)焦伟暹\(yùn)送機(jī)上。
生物質(zhì)鍋爐除塵方案凈化了的風(fēng)流(清潔空氣)經(jīng)過(guò)清潔風(fēng)流的風(fēng)道脫離過(guò)濾器。生物質(zhì)鍋爐除塵方案首要技術(shù)參數(shù):
處理風(fēng)量/m3·min-1 600 濾芯數(shù)量/件104 設(shè)備壓力丟失/Pa 4 000
緊縮空氣壓力/MPa 0.45 除塵風(fēng)機(jī)功率/kW 2×55 排塵電機(jī)功率/kW 0.75
漏風(fēng)量/% ≤5 負(fù)壓風(fēng)筒直徑準(zhǔn)/mm 800 供電電壓/V 660/1 140
生物質(zhì)鍋爐除塵方案
生物質(zhì)鍋爐除塵方案布袋本身存在缺點(diǎn)。少數(shù)布袋有疵點(diǎn)、跳線(xiàn), 特別是有跳線(xiàn)的布袋, 在運(yùn)轉(zhuǎn)前期即損壞。
布袋張力繃簧失效。本工程選用的是內(nèi)濾式布袋除塵器, 生物質(zhì)鍋爐除塵方案布袋懸掛在濾室上方并垂下捆扎在下花板管口上。生物質(zhì)鍋爐除塵方案運(yùn)轉(zhuǎn)力的升高,一方面惡化了生物質(zhì)鍋爐除塵方案布袋的總過(guò)氣量,無(wú)法確保整個(gè)旋轉(zhuǎn)噴霧半干法脫硫體系運(yùn)轉(zhuǎn)所需的安穩(wěn)的負(fù)壓流場(chǎng),然后制約了系統(tǒng)的脫硫才能。玻璃纖維布袋的延伸率是5%, 因此, 在懸掛支架上方裝備了可調(diào)繃簧, 以保持布袋的張力。但查詢(xún)發(fā)現(xiàn), 生物質(zhì)鍋爐除塵方案在運(yùn)轉(zhuǎn)幾個(gè)月后, 懸掛支架上方的張力繃簧大部分失效。經(jīng)有關(guān)部門(mén)檢測(cè), 繃簧失效的首要原因是其熱處理未到達(dá)要求, 導(dǎo)致繃簧在煙氣溫度環(huán)境中運(yùn)轉(zhuǎn)一段時(shí)間失掉彈性, 再加上布袋本身的延伸率, 使布袋鄙人花板管口處構(gòu)成一圈灰兜, 跟著灰兜積灰的添加, 醉終形成布袋損壞。
生物質(zhì)鍋爐除塵方案破損濾袋難以在運(yùn)轉(zhuǎn)中及時(shí)替換。這是造成生物質(zhì)鍋爐除塵方案功率急劇下降的首要原因。立窯烘干除塵體系間隔立窯太近,煙氣管道太短,進(jìn)入除塵器前無(wú)對(duì)大顆粒、火星等阻攔、沉降的辦法。雖然在設(shè)計(jì)時(shí)考慮了運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)程平分室替換破損濾袋, 但在實(shí)踐運(yùn)行中發(fā)現(xiàn), 濾袋破損后, 很多的煙氣經(jīng)過(guò)破袋短路進(jìn)入袋室, 袋室成為巨大的沉降場(chǎng), 很多的高溫飛灰沉降堆積鄙人花板上, 修理工人很難進(jìn)入高溫袋室更換破布袋。沒(méi)能及時(shí)替換的破布袋隨煙氣在袋室中搖擺, 又將相鄰的布袋打壞, 如此鏈?zhǔn)椒磻?yīng)使布袋很快很多損壞。
生物質(zhì)鍋爐除塵方案主要由箱體、灰斗和振打組織等組成。因?yàn)榍寤倚枨?,除塵器分設(shè)若干倉(cāng)室。置于倉(cāng)室內(nèi)的濾袋下端開(kāi)口,固定于倉(cāng)室下部的底板上,以帽蓋關(guān)閉的上端吊掛在振打組織的吊架上。雖然在設(shè)計(jì)時(shí)考慮了運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)程平分室替換破損濾袋,但在實(shí)踐運(yùn)行中發(fā)現(xiàn),濾袋破損后,很多的煙氣經(jīng)過(guò)破袋短路進(jìn)入袋室,袋室成為巨大的沉降場(chǎng),很多的高溫飛灰沉降堆積鄙人花板上,修理工人很難進(jìn)入高溫袋室更換破布袋。在箱體上裝有閥門(mén)及振打組織。含塵氣流由進(jìn)口管進(jìn)入灰斗,自下而上進(jìn)入濾袋內(nèi)部,凈化后穿出袋外,從出口排出。濾袋的清灰使用頂部的振打組織并輔以反向氣流完成。拌和樓除塵器改造剖析。
生物質(zhì)鍋爐除塵方案現(xiàn)狀查詢(xún)
三只直徑1.2 m、高1.8 m的除塵器安裝在拌和樓頂層長(zhǎng)6 m、寬1.95 m的水泥筒倉(cāng)上,除塵器頂與拌和樓頂間隔只要1.5 m左右,上部作業(yè)空間狹隘,增加了濾袋替換的難度,并且因?yàn)槌龎m器濾袋決裂、水泥灰噴出致使整個(gè)水泥筒倉(cāng)上部到處都布滿(mǎn)塵埃。
生物質(zhì)鍋爐除塵方案所選用的機(jī)械振打清灰,實(shí)際使用后發(fā)現(xiàn)除塵效果不抱負(fù),常常發(fā)作水泥灰走漏事端,致使水泥筒倉(cāng)周?chē)紳M(mǎn)塵埃;經(jīng)排風(fēng)扇排出樓外的塵埃也污染了周?chē)目諝?,為此,周邊居民屢次告發(fā),當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門(mén)也對(duì)我廠進(jìn)行過(guò)處分。